化学镀镍废水处理工艺方法

日期: 2024-04-11 23:02:19|浏览: 49|编号: 46561

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化学镀镍废水处理工艺方法

申请日期2014年8月11日

公开(公告)日期2014年11月26日

IPC分类号/16; C02F9/04

概括

本发明涉及一种污水处理方法,特别是一种化学镀镍废水的处理方法。 该处理方法将化学镀镍后的废水集中排放至废水池。 沉淀后,上清液通过提升泵输送至pH调节池。 pH调节罐中添加pH调节剂,调节澄清液的pH值。 调节至5-6,然后将调节后的pH值依次通入两根脱镍树脂柱中。 经过两次除镍,澄清液中镍离子含量低于0.1mg/L,最终去除。 调节废水清液的pH后,清液中的其他离子直接去离子。 不需要提取、分离和氧化过程。 该方法工艺步骤简单,可大大提高废水处理效率,节省实施成本。 ,首先进行脱镍处理。 处理后清液中镍离子含量低于0.1mg/L,避免镍离子浓度过高,影响后续步骤的除磷、COD、氨氮效果。

索赔

1、一种处理化学镀镍废水的工艺方法,其特征在于:

它包括以下步骤:

A。 沉淀:化学镀镍废水集中排放至废水池。 沉淀后上清液通过提升泵输送至pH调节池;

b. 调节pH:在pH调节罐中加入pH调节剂,将清液的pH值调节至5-6;

C。 首先将化学镀镍废水通入有机物去除树脂柱,去除化学镀镍废水中的有机物;

d. 除镍:将调节pH值后的清液依次通入两个除镍树脂柱。 经过两次除镍后,清液中镍离子含量低于0.1mg/L;

e. 第一次脱氨氮:脱镍后的清液进入脱氨氮树脂柱第一次脱除氨氮;

F。 第一次COD去除:第一次去除氨氮后的清液进入COD去除树脂塔进行第一次COD去除;

G。 除垢:第二次脱氨氮后的清液进入除磷树脂塔进行除磷处理。 除垢处理后的清液中磷离子含量小于0.5mg/L;

H。 二次脱氨氮:第一次脱COD后的清液进入树脂塔进行第二次脱氨氮。 二次脱氨氮后的清液中,氨氮含量小于8mg/L;

我。 二次脱COD:除垢后的清液进入COD脱除树脂柱进行二次脱COD处理。 经过第二次COD去除处理后的清液中COD含量小于50mg/L。 COD澄清液可直接排放。

2.根据权利要求1所述的一种处理化学镀镍废水的工艺方法,其特征在于:所述除镍树脂柱型号为N932,所述除磷树脂柱型号为J-23。 COD去除树脂柱型号为C-15,氨氮去除树脂柱型号为T-45。

3.根据权利要求1所述的化学镀镍废水的处理工艺,其特征在于:步骤a中的pH调节剂为20%浓硫酸。

4.根据权利要求1所述的一种处理化学镀镍废水的工艺方法,其特征在于:步骤c、d、e、f、g、h处理后的树脂柱洗脱后可以重新洗脱。 使用。

5.根据权利要求4所述的化学镀镍废水的处理工艺,其特征在于:所述脱镍树脂柱采用4%硫酸进行洗脱。

6.根据权利要求4所述的化学镀镍废水的处理工艺,其特征在于:所述脱磷树脂柱采用3%氢氧化钠洗脱。

7.根据权利要求4所述的处理化学镀镍废水的工艺方法,其特征在于:去除COD和氨氮的树脂柱采用4%盐酸洗脱。

手动的

一种化学镀镍废水的处理工艺

技术领域

本发明涉及一种污水处理方法,特别是一种化学镀镍废水的处理方法。

背景技术

化学镀镍作为一种新的表面处理工艺应运而生,其应用范围不断扩大,已渗透到化工、汽车工业、电子工业等各个行业。 但化学镀镍废水中含有大量的金属镍和高浓度的COD。 、氨氮、亚磷酸盐和次磷酸盐; 如此高浓度废水的排放,不仅污染水体,危害人体健康,而且也是资源的浪费。 由于化学镀镍废液成分复杂,废液处理难度大,成本较高。 目前国内还没有特别完善的化学镀镍废水处理工艺。 亚磷酸盐、次磷酸盐以及COD、氨氮超标的络合物、缓冲液等有机物。 目前,化学镀镍废水的处理和回用方法有多种,如:化学沉淀法、电解还原法、离子交换法、化学还原法和催化还原法等。 等,但这些方法都存在缺陷,不能达到理想的加工效果。

现有技术中,树脂柱与树脂柱分离,常采用先选定pH值、萃取、分离、氧化等步骤。 该方法工艺步骤复杂,耗时长,成本较高。

发明内容

为了解决上述化学镀镍废水处理工艺步骤复杂、时间长的问题,本发明提供的废水处理方法不需要萃取、分离和氧化。 工艺步骤简单,所需时间短,可大大提高废水处理效率。 处理效率并节省实施成本。

为了实现上述目的,本发明提出一种化学镀镍废水的处理工艺,包括以下步骤:

A。 沉淀:化学镀镍废水集中排放至废水池。 沉淀后上清液通过提升泵输送至pH调节池;

b. 调节pH:在pH调节罐中加入pH调节剂,将清液的pH值调节至5-6;

C。 首先将化学镀镍废水通入有机物去除树脂柱,去除化学镀镍废水中的有机物;

d. 除镍:将调节pH值后的清液依次通入两个除镍树脂柱。 经过两次除镍后,清液中镍离子含量低于0.1mg/L;

e. 第一次脱氨氮:脱镍后的清液进入脱氨氮树脂柱第一次脱除氨氮;

F。 第一次COD去除:第一次去除氨氮后的清液进入COD去除树脂塔进行第一次COD去除;

G。 除垢:第二次脱氨氮后的清液进入除磷树脂塔进行除磷处理。 除垢处理后的清液中磷离子含量小于0.5mg/L;

H。 二次脱氨氮:第一次脱COD后的清液进入树脂塔进行第二次脱氨氮。 二次脱氨氮后的清液中,氨氮含量小于8mg/L;

我。 二次脱COD:除垢后的清液进入COD脱除树脂柱进行二次脱COD处理。 经过第二次COD去除处理后的清液中COD含量小于50mg/L。 COD澄清液可直接排放。

进一步的,所述脱镍树脂柱的型号为N932,所述脱磷树脂柱的型号为J-23; 脱COD树脂柱型号为C-15,脱氨氮树脂柱型号为T-45。

进一步地,步骤a中的pH调节剂为20%浓硫酸。

进一步地,步骤c、d、e、f、g、h中处理过的树脂柱可以在洗脱后重复使用。

此外,用4%硫酸洗脱脱镍树脂柱。

另外,用3%氢氧化钠洗脱脱磷树脂柱。

另外,用4%盐酸洗脱除去COD和氨氮的树脂柱。

本发明的有益效果:

1、本发明提出的工艺方法是调节废水清液的pH值后直接进行去离子处理。 它不需要提取、分离和氧化过程。 该方法工艺步骤简单,所需时间短,可大大提高废水处理效率,节省实施成本。

2.在该方法中,首先进行脱镍处理。 处理后的清液中镍离子含量小于0.1mg/L,避免镍离子浓度过高,影响后续步骤的除磷、COD去除、氨氮去除效果。

3、脱镍树脂柱用4%硫酸洗脱,除磷树脂柱用3%氢氧化钠洗脱,脱COD脱氨氮树脂柱用4%盐酸洗脱。 树脂柱洗脱后可循环使用,进一步降低使用成本。

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