树脂捕捉器 【循环水治理】供热机组汽水指标异常原因分析

日期: 2024-05-30 05:04:57|浏览: 71|编号: 70440

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树脂捕捉器 【循环水治理】供热机组汽水指标异常原因分析

摘要:机组供暖期汽水品质严重恶化,通过对设备运行状况调查、树脂再生过程跟踪、机组供水水源等方面,查找到汽水品质恶化的原因,为树脂再生分离不彻底,阳树脂中混入大量阴树脂,再生后高速混床投入运行时,阴树脂溶解、氯离子泄漏到水汽系统中,造成汽水指标严重超标。

关键词:纯碱品质劣化 树脂再生 高速混床 阴树脂溶解 氯离子

01

概述

我公司#2机组为供热机组,凝结水采用中压精处理系统处理,具体采用两台预过滤器和三台球形高速混床串联布置。机组正常运行时,两台预过滤器并联运行,不使用;两台高速混床并联运行,一台备用,可满足各机组100%的凝结水处理能力;精处理高速混床树脂采用体外“三塔”再生方式。

该公司供热主要用户为华意科技、华意空分,合计最大用汽量约550t/h,压力4.0Mpa,蒸汽温度470℃。华意科技凝结水不回收利用,华意空分凝结水通过增压泵返回公司。当水质不合格时,通知华意空分切断凝结水外送,当水质合格后,方可返回各机组凝汽器。该机组供热期间,省煤器、主蒸汽品质曾发生过3次严重恶化现象,约3小时后氢电导率达峰值并开始缓慢下降,约11小时后,汽水指标恢复到标准值以下。 从汽水曲线可以看出省煤器氢电导率最高达到1μS/cm(局部值3.6μS/cm),主蒸汽氢电导率最高达到1μS/cm(局部值5μS/cm),已严重影响机组的正常安全和加热蒸汽品质。分析证实,汽水指标异常原因是树脂再生分离不彻底,阳树脂中混入大量阴树脂,再生后高速混床投入运行时,阴树脂溶解,氯离子泄漏到水汽系统中,造成汽水指标严重超标。

02

原因分析确认流程

2.1

单位供水水源水质不合格

联系实验室人员对除盐水质量进行测定,除盐水质量合格,并向#1、#3、#4机组注入同样的除盐水,均未发现蒸汽和水指标超标,排除了机组水源不合格的因素。

图1:脱盐水测试报告

2.2

冷凝器泄漏

如果凝汽器发生泄漏,当泄漏量较大时,凝结水质量应持续超标;当泄漏量较小时,随着负荷的变化,凝汽器钛管受到不同程度的冲击,凝结水质量也会随着负荷的变化而波动。但在多次水汽指标异常的情况下,凝结水质量变化不大,精制处理出口汽水指标良好,排除了凝汽器泄漏的因素。

图2:凝结水、主蒸汽、省煤器氢电导率曲线

2.3

华谊空分回水水质异常

当监测人员发现汽水指标异常时,怀疑汽水指标超标可能与华意空分凝结水回水有关,但通过对比省煤器、主蒸汽氢电导率及华意空分回水钠离子、氢电导率等指标曲线发现,在机组汽水指标异常升高21分钟后,华意空分回水水质就变为不合格,从而排除了华意空分回水水质异常的因素。

图:华谊空分回水钠离子及氢电导率曲线与2号机组省煤器及主蒸汽氢电导率曲线上升时间对比

#2机组省煤器、主蒸汽氢电导率曲线

华谊空分回水钠离子及氢气电导率曲线

2.4

杂质进入计量系统

1、2号机组共用一套加药系统,其原理是将氨溶解在除盐水中,通过加药泵加入精处理总出口管和除氧器下降管中。如果加药系统带入杂质,两台机组的汽水指标均应异常,但1号机组未发现超标现象。已排除加药系统带入杂质因素。

图:#1、#2机组省煤器及主蒸汽氢电导率曲线对比

2.5

树脂再生分离不彻底

对碱中氯离子含量进行分析,碱指标严重超标期间,精处理出水、除氧器入口氯离子含量仅为5μg/L,除氧器出口、给水、主蒸汽氯离子含量达200μg/L,判断为有大量氯离子进入热力系统。排除以上原因后,唯一可能将氯离子带入热力系统的系统为精处理再生系统。通过跟踪运行再生操作发现,分离塔树脂分离效果良好,但在树脂向阴、阳塔输送过程中,分离塔内树脂受到扰动、湍流,将部分阴树脂带入阳塔。经洗涤确认,阳塔内阴树脂高度约10cm,阳塔加酸后,这部分阴树脂吸收了大量的氯离子。

通常情况下,树脂分离效果不良,只会导致高混床出水不合格或周期性产水量大幅下降,但并未出现汽水指标严重恶化的情况。这部分氯离子是如何进入精处理系统后面的热力系统的呢?通过进一步送样分析树脂溶出物,阳树脂中未发现氯离子,但阴树脂溶出物中含有较多的聚合物基团。这些聚合物基团能够顺利通过高混床树脂捕集器进入热力系统,并在加热时发生分解,释放出吸附在聚合物基团上的氯离子,导致汽水氯离子含量超标。汽水温度越高,聚合物基团分解越彻底,释放出的氯离子含量越大,这与汽水氯离子含量的变化趋势相吻合。可以判断,该机组汽水指标异常与精处理再生期树脂分离效果不良有关。

正极塔上部有约10cm的负极树脂

发现一期精处理高速混床树脂使用年限已超过15年,检查分析结果显示阴树脂已达到报废状态,阴树脂在使用过程中由于老化,会不断溶解、析出高分子基团,并吸附再生过程中带入的氯离子,随着热力系统温度的逐渐升高而再次释放,导致装置汽水指标出现异常。

03

防范措施

3.1

当精处理高速混床出水电导率达到0.08μS/cm时,投入备用高速混床,若进水氢电导率升高,则撤回备用高速混床,保持原混床运行,备用混床树脂立即输出至分离塔,待树脂合格后重新投入混床运行。

3.2

若出现第1条所列情形,则将失效混床由氢型混床转换为氨型混床,重点监测失效混床出水Na含量,确保≯1μg/L,备用高速混床树脂检测合格后尽快进行再生投入运行。

3.3

精处理高速混床树脂发生故障后,值班操作人员应立即安排人员进行树脂再生工作,单套树脂的再生时间不得超过16小时。

3.4

优化精处理再生操作顺序,提高树脂再生程度,降低氯离子泄漏进入汽水系统的风险,具体如下:

1)第一次分离1需安排专人到6.9米汽轮机房观察树脂膨胀高度,当树脂膨胀到顶部窥视窗底边时,立即进行第一次分离2。

2)树脂分离输送至正塔前,需检查正塔内树脂已输送干净,若正塔底部有树脂残留,可通过程序控制将正塔内树脂输送回分离塔,经二次分离后再输送。

3)阴阳塔内树脂单独再生冲洗,需将电导率降至2μS/cm以下,若电导率超标,需增加树脂擦洗次数并将破碎树脂从顶部排水管冲出,防止破碎树脂进入高速混床。

3.5

更换一级精处理树脂,树脂达到使用寿命后,应增加树脂检测频率,每年或半年对树脂进行一次取样分析,如树脂中溶解物过多应及时更换树脂。

04

综上所述

热电联产机组集中供热是一种新型的供热方式,与锅炉等传统方式相比,可以节能减排,减少资源浪费。集中供热可以有效降低能耗,满足当前热电联产机组的运行要求。电厂水汽质量标准是化学监管的重要依据,是保证发电设备安全经济运行的重要手段。

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