钴钼系催化剂热点突然下移原因分析

日期: 2024-07-16 02:04:57|浏览: 83|编号: 81169

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钴钼系催化剂热点突然下移原因分析

【作者简介】吕洪浩(1974-),男,山东滕州人,助理工程师。

速率,使加热反应器外层温度维持在260-280℃,

内层温度保持在280-320oC,使0,并加入

催化脱氧剂充分反应、燃烧,达到脱氧目的。

之后,通过热交换器降低温度,然后气体返回喷射器进行分离。

气体分离器底部出口管道上进行氧含量分析。

若含氧量不达标,则返回循环水箱进行下一步处理。

当氧含量小于0.2mg/L时,

锅炉给水泵向气化夹套锅炉、余热锅炉输送水。

添加液相阻力时应注意,根据锅炉水质分析结果,

阻垢剂和气相保护剂,以保持锅炉水质,防止

结垢和腐蚀。

然后进入3个并联的焦过滤器进行过滤。

然后将该气体与高压蒸汽混合(压力2.4MPa,温度

385±5oC) 混合,通过调节蒸汽添加量

量,确保露点温度高于该条件,

汽气比保持在0.3~0.4之间,然后进入中温热交换器。

管子被加热到 190oC 左右,然后进入两个平行

温度转换炉上段控制转换炉入口温度在210±5

℃,上热点温度控制在≤430oC。

在炉子的上部,大约80%的CO被转化为CO2和H2。

来自中间变压器上部的部分转化气体与碱性

将空气进行洗涤以进行热交换,然后与添加的高压蒸汽混合。

进入废热交换器,然后进入2

并联中压炉下段继续进行CO的转化,并输出中压炉

炉气进入淬火器。

2 热点突下行及原因分析

系统短暂停止以处理煤气柜泄漏。

启动后,一切按照正常操作程序进行。

投运后不到72小时,2号转化炉就出现热点,温度高达410℃。

温度突然下降到280℃,随后转化炉出现热斑。

原始热点温度始终在300℃左右徘徊。

对的。当时的气体量为 /h,蒸汽添加量为

4。结论

安华集团该废水联合处理装置与公司联合

特点,充分利用现有条件,节省投资。

自2000年10月投入运行以来,运行稳定可靠,不仅解决了

尿素脱附废液及甲醇残液处理问题

处理后的废水完全满足气化夹套锅炉和余热锅炉的用水要求。

目前,该公司的20台气化炉

所有锅炉水均由经该装置处理后的废水替代。

经测算,每年可节约脱氧软水55万余吨,具有环保效益

而且经济效益非常显著。

34?中氮肥5号

22-23t/h,合成氨产量17.5t/h。变换炉热点

下移后中变出口CO含量在3.0%~3.5%之间(正常

低温热点温度一般在2.5%左右,低温热点温度在210℃至

升至230℃。

从出口的 CO 含量来看,催化剂活性

已经出现了明显的下降,但根据传统经验,催化剂的活性

性能力衰退通常会在一段时间内发生,并且是一个缓慢的过程。

这种突然下降的情况很少见,除非

除其他因素外,转换器还执行了以下操作:

做出最终判断。

(1)2号换流机原热点3、4温度测量

经过抽查和零点校准后,发现仪器没有问题。

(2)测定2座转化炉各层121煤气中CO含量

将结果与刚安装催化剂时的结果进行了比较。

(见表1)。

表12 转化炉内CO含量与原始实测数据对比%

从表1可以看出,人工断面CO含量高于正常断面

虽然一、二楼排气口的CO含量变化不大,

但可以看出催化剂活性有所下降。

(3)测量2号转化炉层时发现

气层出口处的CO含量与原始测量结果不一致。

本体有偏,因此第一、二转换炉分层,且相同

具体数据如表2所示。

表21 变换器和2变换器出口各层CO含量%

注:总人口CO含量为30.3%,总出口CO含量为2.40/0。

从表 2 可以看出

煤气偏流。因此,关闭二班炉入口阀门,以减少入口

2.改变炉气量,减少炉气流量,增加气量

反应强度。

(4)由于环保问题,我们的煤炭精炼装置生产

废气被收集起来并送往气柜,最后送往压缩机。

煤制油变换炉尾气主要成分为:CH

9.7%、H261.7%、CO2.5%、Ar0.64%、N2

5.87%、C2H+C2H62.0%。对于纯化系统的每个部分

取样分析CH含量,具体为:人工段0.26%,

中期出口1.15%,二次出口1.82%,合成新鲜

天然气2.30%,合成循环气18.5%。可以看出

中间变压器出口与入口之间,当气体总量增加时

CH含量在

生成CH的反应。

氧化剂Ni是过渡金属,因此在一定条件下,

转化炉内发生甲烷化反应属正常现象,但由于甲烷

该化学反应是放热反应,对应的情况应该是转化炉的炉膛。

温度上升了,没有下降。转换器的当前状态是

炉温突然下降,怀疑煤制油尾气中含有

有些有机物会发生裂解反应。这些有机物

状态下不会发生裂解反应,但在400℃的环境下

在此条件下,裂解反应仍然存在,有机质的裂解反应

都是吸热反应,所以不难解释为什么转化

炉温会突然下降。

(5)结论:是什么原因造成钴钼催化剂的突然热点?

造成下行的主要原因是气量跑偏,导致催化剂活性下降。

低,变换炉内有裂解反应等。

3 应对措施

(1)煤气偏差主要由于1、2号转化炉所致。

变换炉的催化剂在装填时是不同的。

化学药剂上两层不分离,均采用桶装储存。

分层包装,因此存在气体偏向,特别是在催化剂中

当活性明显下降之后,偏流更加明显。

限制操作2、3班炉进口阀门,关闭2班炉。

炉入口阀。

(2)该炉催化剂已使用3年。

气体成分分析表明活性可能降低。

这应该通过提高转化器的入口温度和控制入口来实现

温度为220℃。

(3)正常情况下,煤制油尾气中的有机物

无裂解反应,但在400℃环境下有钴

在钼催化剂的作用下,炼厂气发生裂解反应(吸收

热反应),这也是造成变换炉内催化剂热点温度突变的原因。

天然气产量下降的原因之一是煤制油炼油厂尾气停止排放。

4。结论

经过一段时间的调整,转换炉热点3的温度

温度基本稳定在380℃左右,但由于催化剂活性

因此热点仍然下移至点4,约400℃。

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