磷化是金属零件表面预处理的重要工艺。 该工艺用于涂装前的底漆处理,可显着提高漆膜层的附着力和防腐能力。 该工艺简单、可靠、成本低、易于操作。 在实际生产中得到广泛应用。 一般来说,磷化处理要求工件表面是洁净的金属表面。 工件在磷化处理前必须经过相应的除油污、除锈、氧化皮、表面调整等预处理工序,以保证磷化过程中形成均匀、细密的磷化膜,满足提高漆膜附着力和提高漆膜附着力的要求。耐腐蚀性能。 目前金属表面磷化工艺一般为:脱脂→水洗→除锈→表面调理→磷化→水洗→烘干。 为保证磷化处理过程中的清洗效果,各清洗工艺单元均需溢流排放清洗废水(包括脱脂清洗废水、酸洗清洗废水、磷化清洗废水等)。 这些废水含有高浓度的磷酸盐和铁。 盐类、锌盐和石油类污染物如果处理不当,将对周围水体造成严重污染。
一、项目概况
浙江省临海市某休闲用品厂是一家专业生产户外休闲家具、太阳伞、帐篷等产品的公司。 公司生产过程中产生并排放酸洗磷化废水约80m3/d。 公司原有废水处理设施1套,废水水质见表1。
原废水站废水处理工艺流程如图1所示。
从图1可以看出,该厂原废水处理系统采用石灰作为除磷剂。 脱脂、酸洗、磷化清洗废水流入综合调节池,加入氢氧化钠预调pH至6,由废水提升泵提升至一级反应池与添加石灰调节pH至11以上,经聚丙烯酰胺(PAM)网捕集、扫扫、吸附、架桥,形成大颗粒矾花,然后进入一级沉淀池进行沉淀泥水分离,上清液进入二级反应罐,继续与聚合氯化铝(PAC)、PAM发生混凝沉淀反应。 废水中残留的铁、锌和磷酸盐通过二沉池的沉淀深度去除。 二沉池出水进入pH回调池内添加H2SO4调节pH至6~9,出水排入污水管网。 该厂原废水站自投入运行以来,处理水比较稳定,基本能达到一级排放标准。 据统计,废水处理综合成本为3.45元/t,每天产生污泥量约640kg(含水率20%)。 ),沉降污泥大部分作为砖窑制砖原料,工厂不产生污泥处置费用。 但随着国家对危险固体废物的管控日益严格,要求不含铁、锌等重金属污染物。 酸洗磷化污泥需送固体废物处理中心作为危险废物处理。 因此,该厂新增污泥处理费用为1920元/d(污泥处置费用按3000元/t计算)。 这大大增加了公司的环保处理成本,迫切需要对废水处理系统进行升级改造以减少污泥。
2、流程改造思路
据相关文献报道,钙离子首先与水中的碳酸根离子反应生成CaCO3沉淀。 水中的碳酸根离子被消耗后,与磷酸盐反应生成碱式磷酸钙沉淀,这就是除磷时要添加的石灰。 其用量远远超过除磷所需的石灰用量。 通过查阅污水站运行记录发现,原污水站每天消耗石灰约100公斤。 大部分额外的石灰最终形成石灰渣并与碳酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子等反应。不溶性沉积物形式保留在沉降的污泥中。 为了实现污泥减量化,需要改进废水除磷工艺,减少潜在的外源污泥的输入,从源头减少污泥的产生量。
经检测,该厂排放的酸洗废水中含有高浓度铁离子,质量浓度>/L。 磷化废水除含有较高浓度的磷酸盐污染物外,还含有较高浓度的锌离子,质量浓度>/L。 >200毫克/升。 根据铁和锌的化学性质,在一定的反应条件下,铁和锌可以与磷酸盐离子反应,形成相应的不溶性磷酸盐沉淀。 但在石灰除磷工艺中,废水中的铁、锌处于强碱性环境(pH>11)中,只能转化为氢氧化物沉淀,作为污泥排放。 鉴于本研究酸洗磷化废水中主要污染物铁磷浓度比>7,为铁盐除磷工艺奠定了基础。 笔者拟以废水中的铁盐作为主要除磷试剂,废水中的锌作为辅助除磷试剂,通过控制一定的反应条件,促进废水中主要污染物之间的相互作用,内源消化,减少外源潜在污泥的输入。
酸洗废水中的铁离子主要以Fe2+的形式存在。 据相关铁盐除磷文献报道,Fe2+在强氧化剂的氧化下原位生成新的生态Fe3+,并通过其水解形成多核羟基氧化铁络合物。 能有效吸附废水中的磷酸根离子,显着提高Fe2+除磷效率。 因此,本研究废水处理系统中设置氧化反应池。 臭氧作为强氧化剂,促进废水中Fe2+氧化生成Fe3+。 同时,可以通过氧化分解一些有机污染物,抑制铁盐与有机物的络合反应,提高铁含量。 盐的除磷效率。 由于脱脂清洗废水中含有高浓度的油类污染物,并含有碳酸钠等碱性物质,为避免脱脂废水中的油类物质和碳酸盐对铁盐除磷反应的影响,设置脱脂废水预处理系统进行除油预处理,然后与其他废水混合进行后续除磷等深度处理。
3.废水处理改造工艺设计
改造后废水处理工艺流程如图2所示。
从图2可以看出,脱脂废水流入脱脂调理池,加入硫酸调节pH至4~5。 油水静置分离,然后泵上至布袋除油过滤器过滤,除去废水中残留的大粒径漂浮油。 过滤水并调节pH至7~8后,加入CaCl2压缩双电层,使乳化油胶体不稳定,与PAC、PAM反应形成大的明矾颗粒。 泥水在气浮反应器中分离,上清液进入调节池。 与磷化废水、酸洗废水混合均匀。 混合废水在调节池内加碱调节pH至7~8后,由提升泵提升进入氧化反应池。 在臭氧的催化氧化作用下,废水中的Fe2+迅速氧化、水解,完成磷酸根离子的吸附去除。 在此pH条件下,废水中的大部分锌离子形成氢氧化锌沉淀并从系统中去除。 初沉池沉淀后的出水进入二沉池混凝反应池。 加入少量复合碱调节混合废水pH至8.5~9。 然后与聚合硫酸铁(PFS)和PAM发生絮凝反应,并在沉淀池中与泥水分离,进行深度去除。 废水中残留的油类污染物、残留的铁盐、锌、磷等,保证了废水的稳定达标排放。
四、主要结构及设备参数
(1)脱脂废水调节池。
尺寸为5.0m×2.5m×3.0m,钢筋混凝土结构,池内防腐。 配套设备:袋式除油过滤器1套。
(2)气浮反应器。
处理能力为3m3/h,尺寸为3.2m×2.4m×2.2m。 配套设备:PAC、PAM加药系统。
(3)调整池。
尺寸为6.0m×4.5m×3.0m。 配套设备:罗茨鼓风机XSR50 1套; 微孔曝气软管1套; NaOH加药系统,1套。
(4)氧化反应池。
尺寸为2.0m×3.0m×4.3m。 配套设备:臭氧发生器,臭氧产量300mg/h。
(5)初沉池。
尺寸为3.0m×4.0m×4.3m。 配套设备:PAC加药系统1套; PAM加药系统1套; 中央导流系统1套; 0.55kW混凝搅拌机2台。
(6)二沉池。
尺寸为3.0m×4.0m×4.3m。 配套设备:混凝搅拌机2台; 中央导流系统1套; 石灰加药系统1套; 由 PFS 和 PAM 计量系统共享。
5、运行效果分析
污水站自2017年10月建成投入运行以来,系统运行稳定,处理效果良好。 各机组运行期间水质情况见表2。
本研究综合运行成本为4.25元/吨。 其中电费1.2元/吨,药品费1.8元/吨,人工费1.25元/吨。 沉淀污泥产生量450kg/d(含水率20%)。 与石灰除磷工艺相比,脱水污泥量减少30%左右。 从运行成本来看,改进后的废水处理工艺虽然吨水运行成本相对石灰除磷工艺较高,但污泥处理成本降低570元/d(按固体废物估算)垃圾处理费用3000元/吨),每年可节省污泥处理费用17.28万元。
由于除磷反应主要是废水中铁离子与磷酸盐的反应,且不添加外源除磷沉淀剂,因此污泥中铁含量高于石灰除磷工艺。 经检测,石灰除磷工艺产生的污泥中铁质量分数为1.03%,而本研究除磷工艺产生的污泥中铁质量分数达到2.62%。 污泥中铁质量分数提高1.6倍,有利于污泥后续的资源化处理和利用。 据了解,浙江省某企业已成功利用含铁氧化污泥制成PFS絮凝剂,回用于该公司污水处理厂的废水处理中。 絮凝性能与市场上商品化的PFS相似。 它不仅可以有效地减少污泥处理量,创造可观的经济效益和社会效益。
六,结论
废水中的主要污染物是铁盐,而不是石灰作为主要除磷剂。 不添加除磷剂,仅依靠废水中主要污染物铁与磷酸根离子的相互作用,实现铁、锌的去除,磷的同时去除和内源消化。 公司污水站工艺改造运行以来,废水出水指标一直保持与石灰除磷工艺相同的水平,但产生的污泥量仅为石灰处理工艺的70%,显着降低了公司固废处置成本,因此该技术具有广阔的应用前景。