完美改装ALLTRADE 18V镍镉电钻使用锂电,并DIY原创配套充电器

日期: 2024-04-20 00:13:03|浏览: 108|编号: 52805

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完美改装ALLTRADE 18V镍镉电钻使用锂电,并DIY原创配套充电器

老牌充电钻,采用18V镍镉电池,可以多档位连续调节速度和调节扭矩。 电钻本身用得不多,就像新的一样,但电池早已没电了,充满电只需要不到两分钟。 觉得扔掉太可惜了,就换成了强力锂电池,从霰弹枪升级成了大炮,满血复活。

电钻长这个样子。 基本上没用过,但已经因为镍镉电池寿命短而没电了:

电池箱较大,因为采用的是低压镍镉电池。 但容量很低(小于),寿命也不好:

电池拆开后,有15节又短又粗的纸壳镍镉电池串联而成,非常壮观! 每个电芯直径为2cm,长度为4cm。 它具有标称容量。 实际容量可能会低一些,但是重量也不小,所以这个老技术就没用了:

首先,改装电池,取出里面所有的电芯。 看了一下电池盒的尺寸,我只能串联5节18650锂电芯,仍然保持18V的额定电压不变:3.7V x 5 = 18.5V。 而且,五颗18650电池只能平躺时才能放入,上下两排垂直排列。

于是我找到了一块5节拆解的三洋大红袍动力18650锂电池,并用一层厚胶带包裹起来,加强绝缘,防止外皮磨损造成短路。 然后将它们分成两层,底层3节,上层2节,将它们粘在一起并用胶带固定。 因为我自己拆了电芯,镍片已经焊接在电极上了。 只需用焊接连接镍片,甚至不需要点焊:

使用大功率锂电池时,必须要有充放电保护板,否则后果可能很严重! 我从网上买了这款最常见的单层排列的5芯锂电池保护板。 虽然电芯排列方式不同,但电池盒内除了18650的5节电芯外,剩余空间非常宽裕,可以轻松放入:

这种保护板采用5个保护芯片分别检测5个电芯,然后通过几个小晶体管驱动4个大功率MOS管控制充放电,实现过充、过放、过流和短路保护:

使用的保护芯片是最简单的5脚DW01芯片:

在卖家提供的接线图中,保护电路板上共有6条线需要连接电池组:

除了输入输出需要大电流的粗线外,还需要四根仅提供电压信号的小电流线。 电池组距离保护板有一段距离,需要较长的线材,因此需要使用一段USB线进行连接。 ,4核正好:

将电池组与保护板连接,将电线连接器用胶带固定并绝缘。 现在看起来有点乱。 如果你把它放进电池盒并盖上它,你就看不到乱七八糟的了:lol::

然后放入电池盒并用胶水固定,并在保护电路板和电池组之间加一块硬纸板,保证绝缘,避免因震动而意外接触和短路(忘记拍照片了)这个),并用螺丝盒重新密封电池。 将电池盒装到电钻上试一下。 它疯狂地旋转。 速度和扭矩都比原来的镍镉电池好很多,更不用说容量了,大了好几倍:

电池已准备就绪,但仍需要充电器。 让我们DIY一个锂电池组的充电器。 原装充电器是用来给镍镉电池充电的。 这是一款结构非常简单的傻瓜充电器。 它由一个电源适配器和一个简单的充电座组成。 充电座内几乎没有电路,只有两个指示灯。 还有一个限流电阻,直接用它给升级后的锂电池组充电显然是非常不安全的:

我没有购买成品充电板来充电,因为成品充电板的电流与这款电钻的电源适配器不匹配,下面会说明。 我的锂电池充电电路是用制作的。 LM317本身既是标准恒压源,又是功率输出器件,因此电路非常简单,元件很少。 这个电路是我根据网上LM317参考资料进行具体计算和改进而做出来的(画图软件是开源的KiCAD,画出来的电路图效果相当专业,推荐给大家,很荣幸用正版吧!:lol:),也算是正版了:

图中,LM317首先与R4、R5、R6组成典型的可调稳压电路。 稳压值可通过可变电阻R6调节。 这里调整的目标稳压值为21V,即4.2V x 5 = 21V,即5节串联锂离子电池的端充电电压,几个电阻也是根据这个电压计算和设计的。 并联一个6.8K的固定电阻R5和10K的可调电阻R6的目的是使R6的电压调节曲线不再是线性的,等效电阻在电阻高端(即高端)变化缓慢。电压),这样就可以接近21V缓慢微调充电终止电压,使充电终止电压更加准确。 而且,终止电压附近的缓慢变化,保证了即使在使用过程中由于振动等原因,可调电阻的阻值发生微小变化,对终止电压的影响也很小。

如果只采用恒压充电,由于初次充电时电池电压低、内阻小,会导致充电电流过大而损坏锂电池。 因此,标准的锂电池充电电路是先恒流再恒压的两阶段充电过程。 我的充电电路也是如此。 这是通过我的电路中的 Q2 实现的。 Q2可以使用任何小功率NPN晶体管。 我手头上正好有很多这种管子。 您可以使用其他9014、8050或其他晶体管。 其原理是:充电电流在电阻R7上形成压降,其大小等于电流乘以R7的阻值。 在图中R7的实际值(1.5欧姆)下,当电流小于400mA时,R7上的压降小于0.6V。 基极上的这个电压不足以导通晶体管Q2,因此Q2被截止。 ,不起作用。 此时LM317的输出电压完全由R4、R5、R6决定,稳定在21V。 这相当于最后的恒压阶段,确保锂电池不会过压或过充。 刚开始充电时,直接充电电流比较大。 当大于400mA时,R7上的压降大于0.6V。 基极上的该电压将导致晶体管Q2的发射极结开始正向导通,从而连接集电极和发射极。 它们之间形成放大的电流。 该电流使LM317的调节端(引脚1)的电压被拉低,进而导致其输出引脚(引脚2)的输出电压下降,不再维持21V。 因此,锂电池的充电电流也会减小。 会相应减少。 这个负反馈过程会自动将锂电池的充电电流维持在400mA,即恒流充电,直到电池逐渐充电,电池电压上升到一定水平。 最高21V的充电电压无法提供400mA的充电电流。 此时Q2因基极电压不足而不再导通工作,LM317切换工作在稳压状态,实现充电结束时的恒压充电过程,直至充满。 由于原装充电适配器的电流容量为400mA,所以选择400mA的充电电流。 充电电流必须在适配器的容量范围内设计。 这也是成品充电板没有被使用的原因。 成品充电板的电流比这个大,适配器就不能携带或者不安全。 400mA充电速度虽然较慢,但更安全,因为与专门的锂电池盒不同,这种原装镍镉电池盒只有正负极两个接触电极,没有温度信号输出电极,所以充电器无法实现电池充电过温。 充电自动停止,小电流充电更安全,充电电流小时过热的可能性也小很多。 使用400mA充电电流时无需更换电源适配器。 您可以通过最小的修改来充分利用原始部件。

R7将通过所有充电电流,因此会发热,必须考虑其功率。 由于这里设计的充电电流只有400mA,所以R7上的功率只有0.4x0.4x1.5=0.24W,而一个1/4W的普通碳膜电阻会为了安全起见,实际上并联使用了两个3欧姆的电阻以增加安全裕度。

晶体管Q1构成充电指示电路,这里可以使用任何NPN晶体管。 其工作原理是:当充电电流较大时,大部分电流会流过二极管D2,从而使三极管Q1的基极结保持恒定的约0.7V的正向压降,使其导通,充电指示二极管D3 因而发光。 随着电池逐渐充满,当充电电流下降到小于20-30mA时,大部分电流将流经电阻R3。 二极管D2上的电流太小,不足以维持其额定正向压降,因此晶体管Q1的基极电压不足以维持导通而缓慢截止,导致D3熄灭,表明充电过程基本结束,充电结束。电池已充满电。 如果此时继续充电,仍然会有一小滴补充充电,但不会因过充而损坏电池,因为LM317稳定的恒压保证了最终充电电压不会超过截止电压无论如何21V。

D1和R1是一个简单的电源指示电路,只要接通电源就会点亮。

原装充电座原本有两个 LED 指示灯。 我的DIY电路的设计和它的状态一模一样,所以供电和充电的两个LED发光二极管可以直接使用原来充电座上的元件和机械开孔。 无需对说明书标签进行任何改动,充分利用和保留原有设计,完全保持原有充电座的外观和使用方式不变。

以下是DIY充电器的具体流程。

首先将原充电座电路板上不需要的部分(两个电阻和一个二极管)去掉,保留两个LED,焊接两个滤波电容C1和C2,以及LED限流电阻R1和R2。 电路板仍然放回充电底座原来的位置,所以你不用担心电源适配器插座和LED孔以及机械固定方法:

然后在穿孔板上制作附加电路。 由于电路中简单的元件不多,一块小穿孔板就足够了,可以塞进原来充电座的狭小空间:

LM317是大功率器件,工作时会产生大量热量,因此没有直接焊接在穿孔板上,而是安装在单独的散热器上。 从旧电脑主板上拆下散热器:

散热器比较大,需要切割好尺寸和形状才能放入充电座。 对比画出的线条后,只需要几秒钟,用角磨机就可以切割出大致的形状:

它完美地融入充电座,并完美地融入一侧的剩余空间,无需四处移动:

然后在LM317上涂抹一些导热硅脂,用螺丝将其拧紧在散热器上,连接引线,套上热缩管绝缘。 LM317的散热片连接到2脚输出端,因此大电流输出线直接拧在散热片上。 LM317与散热器之间无需添加绝缘垫片,因为散热器固定在塑料充电底座内,不会与任何其他部件发生电气接触,因此不存在短路问题:

最后将穿孔板和LM317连同散热器一起放入充电座中,并连接到原来的电路板上。 里面有足够的空间:

穿孔板与原电路板之间加纸板箱,保证绝缘,防止振动、位移后短路:

然后进行调试。 充电座输出暂停。 调节R6,使充电座的输出电压正好为21V。 输出端接一个56欧姆以上的电阻。 电压仍应恒定在21V,说明恒压电路工作正常。 然后将几个不同阻值的大功率电阻串联在充电底座的输出电极上,电阻值约为5-30欧姆,并串联一个电流表(万用表10A量程)。 此时电流应该固定在400-500mA(大概就够了,这个电流不需要很精确,只要恒定即可),就说明恒流电路工作正常。 此步骤只是为了验证恒流电路的工作情况,可以跳过。

最后安装充电座外壳螺丝并测试充电情况:

将适配器插入充电底座,电源指示灯应亮起,但充电指示灯应熄灭。 充电座的输出电极电压应恒定为21V。 插入电量不足的电池,充电指示灯应立即亮起。 充电几个小时后(具体时间取决于电池的剩余电量),充电灯应自动熄灭。 此时测量电池电压,应为21V。

测试完成后,镍镉锂电池改造升级完成。 一把废弃的旧镍镉电钻又恢复了青春。 与新款20V锂电钻相比,无论是速度、扭矩还是单次充电的续航时间都丝毫不逊色! 而且外观和使用方法都和以前一模一样,没有任何变化。

这款电钻的电池盒比较窄。 如果再宽一点,能横向放入18650电池,就可以用10节电池,2并联5串联,那就更精彩了!

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先生,我仔细阅读了。 一定要帮忙解答问题。

首先,上图中的1号是DW01,这是一颗检测电池电压的芯片。 它的引脚...

保护板是外购的,所以不知道它的具体电路设计。 但3号MOS功率管要并联两个,两组分别上下控制。

我可以回答有关充电器的问题:

1、是的,LM317是线性芯片,所以在稳压恒流的时候,会通过一个和电池充电电流一样大的电流,并且有压降,所以有明显的功耗。 ,所以需要加散热片。

2. Q2 设计为大部分时间工作在线性放大区。 它可以相当于一个可变电阻,但其上的功率很小,发热量也不大。 因为它能得到的最大电流受到R4的限制,极端情况下即使完全开启,最大也不会超过21/240=87mA(LM317的1脚电流只有微安,可以忽略),但实际上并没有完全导通,因为LM317的1、2脚之间的电压恒定为1.25V,所以Q2上的电压就是电池电压减去1.25V,这是一个相当大的量,所以等效电阻Q2 的规模相当大。 ,与R5、R6基本在同一数量级。 稍微计算一下,Q2上的功率很小,不会有明显的发热。

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