含铬含砷废水

日期: 2024-07-10 12:06:11|浏览: 83|编号: 79824

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含铬含砷废水

钛白粉(TiO2)是迄今为止世界上性能最好的白色颜料,广泛应用于涂料、油墨、造纸、塑料、橡胶、日用化工、人造纤维、焊条、搪瓷、电器、建材等行业。目前,全球钛白粉产能约530万吨。2007年,我国钛白粉总产量约100万吨,是继美国之后世界第二大钛白粉生产国。其中,攀枝花市钛白粉总产能达25.8万吨,居全国第一位。

攀枝花钛白粉厂生产能力为2万t·a-1,制造方法为硫酸法,硫酸法设备简单,工艺不复杂,对原料要求不严格,但“三废”产生量大,处理费用高,产生的废水、废酸主要含有游离硫酸、铁盐、悬浮物及其它金属离子硫酸盐,水质、水量变化大,如不妥善处理,对环境造成很大污染,特别是重金属污染物。

1 废水水质与水量

攀枝花钛白粉厂某车间的含铬、砷废水来自车间板框压滤机清洗废水,所用的清洗水为厂内循环水或其他车间产生的碱性废水。由于废水中含有铬、砷等重金属污染物,根据国家环保要求,车间废水排放口必须安装处理设施[4],出水达标后进入综合废水处理站进行处理。

攀枝花钛白粉厂一车间含铬、砷废水处理工程设计水量为30 m3·h-1,废水进水TCr、Cr6+、As的质量浓度分别为1.2~1.5、0.58~0.65、0.55~0.63 mg·L-1,排放标准执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996中第一类污染物最高允许排放浓度标准,即出水中TCr、Cr6+、As的质量浓度分别为1.5、0.5、0.5 mg·L-1。

2 废水处理工艺

自然界和生产中的铬多以三价和六价形式存在。三价铬形成的化合物比较稳定,存在于食品和生物组织中,参与生物体的代谢活动,是人体必需的微量元素。但工业生产中用到的铬化合物大多为六价,对动物和人有很强的毒性。在水中,砷的形态受pH值影响很大,主要以亚砷酸盐和砷酸盐形式存在。砷的毒性与其存在形态有密切的关系,亚砷酸盐的毒性是砷酸盐的25~60倍。

攀枝花钛白粉厂某车间产生的含铬、砷废水经管道收集至初沉池。正常情况下废水呈酸性,由于废水中含有铁盐,通过工艺条件的控制,废水中的各种重金属离子可与铁盐生成稳定的铁氧体沉淀。铁氧体是指由铁离子、氧离子与其他金属离子组成的氧化物晶体。在酸性条件下,Cr6+首先被Fe2+还原为Cr3+,然后废水pH值调节为碱性,使Cr3+、Fe2+、Fe3+共沉淀。通过加入碱溶液将初沉池pH值调节为碱性,产生沉淀,从而明显降低铬含量。

在废水除砷过程中,五价砷的去除效果比三价砷好,因此在处理前应将三价砷氧化为五价砷。同时,三价铁对废水中砷的去除效果比二价铁好。废水由调节初沉池进入曝气混合反应池,经过曝气氧化,三价砷被氧化为五价砷,二价铁被氧化为三价铁,形成沉淀,从而降低砷含量。同时在曝气混合反应池出口处加入高效絮凝剂进行充分混合,然后进入高效絮凝斜板沉淀池进行沉淀。斜板沉淀池具有去除率高、停留时间短、占地面积小等优点,在废水处理项目占地面积有限的情况下常采用。 废水经过斜板沉淀池实现固液分离,上层出水经沉淀池上部三角堰流出并汇入车间出水,下层沉淀后的污泥进入污泥储存干化池进行干化处理。

2.1 工艺流程

结合现场实际情况,工艺流程如图1所示。

图1 废水处理工艺流程

图1 流程图

由于攀枝花钛白粉厂一车间为二层建筑,二楼为进水口,一层为出水口,可利用车间现状,使废水、污泥在处理构筑物间以重力方式流动,利用自然高差进行流水线处理。因此本项目在车间二楼设置了两个溶解池、两个储液罐、计量泵、鼓风机、调节初沉池;车间一层设置了混合曝气反应池、高效絮凝斜板沉淀池、污泥干化池。

2.2 工艺特点

攀枝花钛白粉厂某车间含铬、砷废水处理项目,选用经过实践检验的成熟工艺、技术及相应的设备,确保满足出水水质要求;选用技术适用、经济合理、安全可靠的工艺,在保证处理达标的前提下,操作简单,易于管理,占地面积小,节省投资,运行费用低;所选工艺处理程度高,污泥产量低,根据车间预留空间,因地制宜,合理布局,有效利用了空间和场地;整个处理工艺利用车间现有的高差,节省大量能源。

为解决处理量急剧增加、设备检修、低负荷运行、管道、阀门临时故障需维护更换、人员轮换等引起的处理故障,处理项目建设了两套结构尺寸、处理规模完全相同的处理装置,每套装置可独立承担处理水量为30m3·h-1的含铬、砷废水的任务。

攀枝花钛白粉厂某车间含铬、砷废水酸性较强,整个处理装置必须进行防腐处理。整个处理装置中,除高效絮凝斜板沉淀池为钢材外,其余材质全部采用PP塑料,所有管道、阀门全部采用PP塑料。高效絮凝斜板沉淀池整个结构采用四布五树脂处理(布为玻璃纤维布,树脂为环氧树脂),结构外壁采用三布二树脂处理。结构所用钢管全部采用内插1级减量外壁全涂环氧树脂的PP塑料管形成的钢塑复合管,以达到整个结构及整个装置的防腐效果。

由于攀枝花钛白粉厂一车间预留空间有限,各构筑物设计规模较小,加之重力流对水体扰动过大,构筑物达不到相应的处理效果。为解决该问题,各构筑物进出水口均采用自行设计的穿孔管,穿孔管示意图如图2所示。

图2 穿孔管示意图

图2 管道流程图

由于该处理项目含铬、砷废水的产量在一天之内是不均匀的,甚至一天之内波动很大,所以处理工艺需要采用废水调节池来调节水量、均衡水质,以保证后续工艺的正常运行。

2.3 主要设备

溶药池设备:2台,Ф0.8 m×1.0 m,V=0.5 m3;溶药搅拌器:2台,N=550 W,转速1 400 r·min-1;储液罐:2台,Ф0.8 m×1.0 m,V=0.5 m3;1#计量泵:1台,Q=330 L·h-1,N=0.37 kW;2#计量泵:1台,Q=60 L·h-1,N=0.37 kW;调节初沉池:2台,4.0 m×1.5 m×1.8 m,V=10.8 m3;混合曝气反应池:2台,Ф1.8 m×2.6 m,V=6.6 m3;鼓风机:2台,Q=0.66~0.59 m3·min-1,N=0.75 kW; 高效絮凝斜管沉淀池:2台,2.5m×1.5m×3.6m,V=13.5m3;污泥干化池:2台,1.5m×1.5m×1.0m,V=2.25m3。

3 运行效果

该装置对TCr、Cr6+、As污染物去除效果比较稳定,当入口TCr浓度为1.2~1.5 mg·L-1时,出口TCr浓度为0.30~0.45 mg·L-1,平均去除率为72.22%;当入口Cr6+浓度为0.58~0.65 mg·L-1时,出口Cr6+浓度为0.05~0.12 mg·L-1,平均去除率为86.18%;当入口As浓度为0.55~0.63 mg·L-1时,出口As浓度为0.18~0.44 mg·L-1,平均去除率为47.46%,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度标准。详情可参考更多相关技术文献。

4 经济效益分析

根据调试运行中得到的最佳处理效果对应的相关数据,估算出处理1m3废水的成本,主要包括电费、药剂费和人工费,某车间废水处理需用碱、PAM、PAC,需配备2名专职技术管理人员。

电费:污水处理系统运行最大所需总功率为3.34kW,电价按0.35元·kWh-1计算,处理1m3污水所需电费为0.04元·m-3。

药剂成本:处理1m3废水需用碱0.132、PAM0.011、PAC0.176kg,三者市场价格分别为1.0、1.6、1.2元·kg-1,则药剂成本为0.36元·m-3。

人工成本:技术人员2人,平均月工资1200元,人工成本为0.11元·m-3。

综上所述,攀钢钛白粉厂某车间含铬、砷废水处理项目运行成本为0.51元·m-3,项目总运行成本为13.22万元·a-1。

5 结论

攀枝花钛白粉厂某车间含铬、砷废水处理项目采用微孔曝气+高效絮凝斜板沉淀相结合为主体的处理工艺,在进水水量波动较大的条件下,出水中TCr、Cr6+、As平均去除率分别达到72.22%、86.18%、47.46%,达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度标准。

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