电镀络合废水破络合后处理工艺优化.pdf

日期: 2024-08-26 02:05:02|浏览: 92|编号: 90884

友情提醒:信息内容由网友发布,请自鉴内容实用性。

电镀络合废水破络合后处理工艺优化.pdf

电镀复杂废水分解后后处理工艺优化 林琳 (天津大学环境科学与工程学院,天津) 近年来,我国汽车、电子工业发展迅速,表面处理技术得到广泛应用,伴随而来的是大量的电镀废水。电镀过程会产生大量的铜、镍、锌等重金属毒性污染物[1],成分复杂。电镀生产过程中加入大量的稳定剂、络合剂、光亮剂,如EDTA-Na、柠檬酸盐()、铵盐、乳酸等,这些物质会与Cu2+、Ni2+形成稳定的络合物[2-3],处理难度大,对环境造成危害。目前,工程中采用较多的传统化学处理工艺有化学中和、化学沉淀、化学氧化、化学还原等[4],单一的氧化还原或沉淀方法无法达到处理效果。工程实践中,酸性氧化络合破除-沉淀法在电镀废水处理工艺中应用较为广泛,且大多选用酸性氧化剂次氯酸钠,但次氯酸钠氧化络合破除在pH值6~8时应用较少,且效果不佳。对于pH值中性的络合废水处理工艺,寻求在pH值6~8时络合破除效果较好的氧化剂较为理想。探索双氧水络合破除-沉淀法的操作参数,对于简化处理工艺、节省运行成本、指导工程实践具有重要意义。

1 实验部分 1.1 实验装置及工艺 试验采用烧杯试验,实验设备采用六联搅拌器、6个1L烧杯。 络合废水处理工艺流程:络合废水原水(pH值为6~8)经双氧水氧化破络后进入pH调节池,依次加入硫化钠、硫酸亚铁、硫酸亚铁。 摘要:为寻找在络合废水pH值为6~8时破络效果较好的氧化剂,优化高浓度络合物电镀废水处理工艺,通过实验对络合废水处理的工艺条件进行优化。实验结果表明:当络合废水pH值为6~8时,双氧水氧化破络效果较好。最佳处理工艺条件组合为:双氧水投加量0.34 mL/L,破络时间40 min,再调节pH值至10.5,硫化钠投加量250 mg/L。采用双氧水破络并按上述参数操作,对工程指导意义重大。5.以上与所用药剂有关:;收稿日期: 2011 - 10- 17; 修改日期: 2011 - 10- 17 : 11:22:25 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455(2011)06-0033 - 2455 27 工业用水及排水WATER&.42 No.62011年12月·33·

提醒:请联系我时一定说明是从浚耀商务生活网上看到的!