原标题:工业水处理|电镀工业园区污水处理厂的设计与运行

日期: 2024-04-13 13:10:26|浏览: 105|编号: 47717

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原标题:工业水处理|电镀工业园区污水处理厂的设计与运行

电镀行业作为国民经济发展的重要因素,仍然是推动经济发展的重要加工业。 电镀行业在为社会产生经济效益的过程中,产生的大量电镀废水是阻碍其发展的重要因素。

随着社会的进步,电镀废水的排放标准越来越严格。 同时,随着电镀企业大量入园的发展趋势,电镀工业园区内的电镀废水处理厂也将面临废水较多、水质较杂、污染严重等问题。 物质浓度较高、去除难度较大等问题。 针对电镀行业遇到的各种困难和挑战,对现有电镀废水处理厂进行升级改造是解决上述问题最经济、最有意义的途径。

江苏省某电镀工业园区,入园企业不断增多。 原有污水处理系统难以达标排放废水。 因此,在原有含铬废水的基础上,新建了含氰废水、含镍废水、酸碱废水和脱脂废水4。 一套预处理系统。 综合废水采用“预处理+pH调节+脱气+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+转盘过滤+臭氧催化氧化+UF系统+RO系统”的处理工艺回用。 其中820t/d淡水符合《城镇污水再生利用工业水质》(GB/T 19923-2005)回用标准,作为清洗车间设备回用水。 780t/d浓水通过“pH调节+脱气+混凝沉淀+活性炭吸附+离子交换”工艺进行深度处理。 处理后的污水符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)的要求,达到表1标准后排入长江。

1 废水特征

江苏省某电镀工业园区污水处理厂接收的废水主要有5类。 此次升级改造新增4套预处理系统。 结合污水处理厂实际运行情况,对5套预处理系统进行了设计。 水量和水质见表2。

2 工程设计

电镀废水处理厂废水综合回用系统处理能力/d,其中新增处理规模/d。

电镀废水处理厂的酸碱废水和含镍废水中含有高浓度的铜、锌、镍等重金属; 含氰废水中的含氰化合物是致命的毒物; 脱脂废水中有机物、总磷和油脂含量较高,处理困难。

为此,必须首先对每种类型的电镀废水进行单独预处理。 预处理后的出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1标准后,可统一转入综合调节池回用。 。

2.1 现有含铬废水处理

电镀废水处理厂原含铬废水预处理工艺流程如图1所示。

2.2 含氰废水处理

(一)加工流程

含氰废水的处理采用“碱性次氯酸钠+酸性次氯酸钠+混凝沉淀”工艺。 工艺流程如图2所示。

含氰废水进入调节池时,首先进行一级破氰反应。 通过pH控制系统,用NaOH溶液调节pH至10~11左右,然后用ORP控制系统控制NaClO溶液的投加量,使废水中的ORP在300~350 mV以内,搅拌并反应30分钟。

一级破氰反应为:NaCN+NaClO+H2O=CNCl+2NaOH,CNCl+2NaOH=NaCNO+H2O+NaCl。 二级破氰反应用稀硫酸调节pH至7~8,加入NaClO溶液使ORP保持在600~700 mV,搅拌反应30分钟。 二次氰化物分解反应为:++H2O=3NaCl+2NaOH+N2↑+2CO2↑。

通过两级破氰处理,将废水中的CN-转化为N2和CO2,从而去除CN-。

(2)结构设计

1#、2#、3#pH调节池。 尺寸为1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容积为5.0 m3,停留时间为1 h。 配套设备:曝气搅拌系统1套、pH在线检测仪1套、氢氧化钠加药系统2套、硫酸加药系统1套。

1#、2#破碎氰化池。 尺寸为1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容积为5.0 m3,停留时间为1 h。 配套设备:曝气搅拌系统1套、ORP在线检测仪1套、次氯酸钠加药系统1套。

1#混凝絮凝池。 尺寸为1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容积为5.0 m3,停留时间为1 h。 配套设备:折叠桨叶搅拌机1台,PAC、PAM加药系统1套。

2.3 含镍废水处理

(一)加工流程

含镍废水的处理采用“+脱气+混凝沉淀+石英砂过滤+离子交换”工艺。 工艺流程如图3所示。

含镍废水主要来自镀镍、化学镀镍等生产过程产生的漂洗水。 化学镀镍漂洗水中的金属离子镍处于络合物状态,需要通过高级氧化方法将其破坏,然后凝聚沉淀。 水池出水经过离子交换,进一步去除废水中的金属离子。

(2)结构设计

4#pH调节池/1#池/1#脱气池。 尺寸为3.0 m×3.0 m×5.5 m,分为4个网格,有效容积为45 m3,停留时间为5.6 h,处理规模为7.5 m3/h。 配套设备:曝气、搅拌系统4套,pH、ORP在线检测仪各1套,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。

1#石英砂过滤器。 尺寸D=1.2 m,H=1.4 m,进水量7.5 m3/h,过滤速度5~8 m/h,冲洗时间4~6 min,材质碳钢+玻璃钢。 配套设备:反冲洗泵2台、多路阀1套。

1#树脂离子交换塔。 尺寸D=1.0 m,H=2.0 m,进水量7.5 m3/h,过滤速度10~15 m/h,材质碳钢+玻璃钢。 配套设备:杜盛离子交换树脂1 000 L、树脂再生设备1套、再生废液桶1个。

2.4 酸碱废水处理

(一)加工流程

酸碱废水的处理采用“混凝沉淀+脱气+混凝沉淀”工艺。 工艺流程如图4所示。

将酸碱废水提升至pH调节池,控制pH在7.5~8之间,进行混凝沉淀。 将上清液的pH调回到3左右,然后进行高级氧化。 然后,将pH调回约8.5以进行沉淀。 上清液进行二次混凝沉淀,并在絮凝池中添加重捕获剂,深度去除重金属。

(2)结构设计

5#、6#pH调节池。 尺寸为3.0 m×2.0 m×5.5 m,有效容积为30 m3,停留时间为0.75 h,处理规模为40.5 m3/h。 配套设备:曝气搅拌系统1套、pH在线检测仪1套、硫酸加药系统1套、氢氧化钠加药系统2套。

2#混凝絮凝罐。 尺寸为2.0 m×2.0 m×5.5 m,有效容积为20 m3,停留时间为0.5 h,处理规模为40.5 m3/h。 配套设备:折叠桨叶搅拌机1台,PAC、PAM加药系统1套。

7#pH调节池/2#池/2#脱气池。 尺寸:7.0 m。 配套设备:曝气、搅拌系统6套,pH、ORP在线检测仪各1套,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。

2.5脱脂废水处理

(一)加工流程

脱脂废水的处理采用“乳化+混凝沉淀+脱气+混凝沉淀”工艺。 工艺流程如图5所示。

脱脂废水中有机物、油脂、总磷含量过高。 首先将废水的pH调节至酸性,以便后续的破乳剂能够发挥最大的效果。 油水分离后流入混凝反应罐,反应充分混合。 沉淀出的清水经过高级氧化,然后调节pH至8.5,然后再次进行混凝沉淀。

(2)结构设计

8#pH调节池/1#破乳池。 尺寸为3.0 m×1.5 m×5.5 m,分两室,有效容积22.5 m3,停留时间2.7 h,处理规模8.3 m3/h。 配套设备:曝气搅拌系统1套、pH在线检测仪1套、硫酸及破乳剂加药系统1套。

9#、10#pH调节池/3#混凝絮凝池。 尺寸为1.5 m×1.5 m×5.5 m,有效容积为11.25 m3,停留时间为1.35 h,处理规模为8.3 m3/h。 配套设备:折叠桨式搅拌机1台、pH在线检测仪1台、氢氧化钠、PAC、PAM加药系统1套。

11#pH调节池/3#池/3#脱气池。 尺寸:3.0 m 建在地面上。 配套设备:曝气、搅拌系统4套,pH、ORP在线检测仪各1套,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。

2.6 废水综合处理

(一)加工流程

废水综合处理采用“pH调节+脱气+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+转盘过滤+臭氧催化氧化+UF+RO”工艺。 产生的浓水采用“pH调节+脱气+混凝沉淀+活性炭吸附+离子交换”工艺进行深度处理。 废水综合工艺流程如图6所示。

考虑到电镀园区电镀废水的水质特点,在生化处理工段后专门设置了中水回用系统,保证中水回用系统的稳定运行。 各类废水经预处理后引入废水综合调节池。 调节pH值后,它们被氧化,去除废水中难以降解的有机物。 氧化后的上清液进行混凝沉淀,以降低其浊度和颜色。 沉淀后上清液通过A2O工艺去除废水中的有机物、氮、磷等。

然后再次进行混凝沉淀,然后进入转盘过滤器。 纤维转盘过滤器对SS和重金属有良好的去除效果,然后进行臭氧催化氧化,进一步去除废水中的氰化物和金属离子。 处理后的废水进入中水回用膜系统,经过精密过滤、UF、RO等膜处理,使处理后的出水达到回用标准。 同时,膜系统产生的浓缩水通过混凝、絮凝作用,分解去除废水中的难降解物质。 出水经过活性炭吸附、树脂吸附后达标排放,排入长江。

(2)结构设计

4#池/4#脱气池。 尺寸:10.0m 配套设备:曝气搅拌系统7套,ORP在线检测仪各1套,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。

12#pH调节池/4#混凝絮凝池。 尺寸为3.0 m×3.0 m×5.5 m,有效容积为45 m3,停留时间为0.7 h,处理规模为66 m3/h。 配套设备:折叠桨式搅拌机1台、pH在线检测仪1台、氢氧化钠、PAC、PAM加药系统1套。

1#厌氧水解池。 尺寸为18.0 m×9.0 m×5.0 m,分为2个网格,有效容积729 m3,停留时间11 h,处理规模66 m3/h。 配套设备:水下搅拌机4台、ORP在线测量仪2台、乙酸钠加药系统1套。

1#A/O池。 规模45.0m 配套设备:水下搅拌机2台、甲醇加药系统1套、罗茨鼓风机2台(1用1备)、720DN 215微孔曝气头、在线溶解氧分析仪2台、硝化液回流泵3台( 2 个用于使用,1 个用于备份)。

1#纤维转盘过滤器。 尺寸为4.0 m×6.0 m×5.0 m,有效深度为4.5 m,处理规模为66 m3/h。 配套设备:光纤转盘1套。

1#臭氧催化氧化池。 尺寸为4.0 m×6.0 m×8.0 m,有效容积144 m3,停留时间2.2 h,回流比8:1,处理规模66 m3/h。 配套设备:板式臭氧发生器1台、伊通牌I型臭氧催化填料36立方米、伊通牌II型臭氧催化填料36立方米、96D=215mm钛合金曝气盘、循环泵3台(2+1备用)、1台废气破坏装置一套。

灰水回用系统。 处理能力为34立方米/小时。 配套设备:预处理系统1套,其中砂滤池2个,尺寸D 2 000 mm×3 000 mm,碳滤池2个,尺寸D 2 000 mm×3 000 mm,精密过滤器2个,尺寸D 600 mm,H =160 m,N=30 kW,反渗透膜BW30-8040,60片(2组并联),膜清洗系统1套。

浓水深度处理系统。 1#回用浓水池/13#pH调节池。 尺寸:8.0 m /h。 配套设备:曝气搅拌系统5套、微分pH在线检测仪2套、硫酸加药系统2套。

5#池/5#脱气池。 尺寸为10.0 m×6.0 m×5.5 m,有效深度为5.0 m,分为6个网格,有效容积为320 m3,停留时间为8.0 h,处理规模为40 m3/h。 配套设备:曝气搅拌系统7套,ORP在线检测仪各1套,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。

1#pH砂滤池。 尺寸D=1.6 m,H=2.5 m,处理规模32.5 m3/h。 配套设备:活性炭6立方米。

1#树脂槽。 数量:2块,尺寸D=1.6 m,H=2.5 m,处理规模32.5 m3/h。 配套设备:阳离子树脂5立方米、再生水箱5立方米、再生水泵1台。

3 处理效果

稳定运行1年,期间委托第三方检测机构定期监测进出水水质。 监测结果见表1。

从表1可以看出,该工艺中总氰、总镍、总铜、总锌的去除率均大于95%,回用系统出水满足《工业水质》回用标准《城镇污水资源化利用》(GB/T 19923-2005)中,浓水系统出水符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2标准,达标排放至长江它符合标准。

该项目总投资1046.3万元。 其中,土建费用主要用于新建预处理组合池、综合处理及深度处理组合池、收集组合池、回用池、附属建筑等,共计588.8万元; 设备材料费362.1万元; 运输及安装费36.2万元,综合税金59.2万元。 各工艺运行成本见表3,其中公共运行成本为1 600 t/d废水综合回用处理和浓水处理的运行成本。

4。结论

经过1年的稳定运行数据可以看出,含氰、含镍、酸碱、脱脂废水经过各自预处理后,氰化物、镍、铜、锌、石油类的去除率达到分别为98.82%、99.18%、95.32%。 、96.67%、94.74%。 经过“pH调节+脱气+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+转盘过滤器+臭氧催化氧化+UF系统+RO系统”回用处理系统后,SS、COD、氨氮、TN、TP、氰化物、Ni、Cr、Cu、Zn、石油类等指标符合《城镇污水再生利用工业水质》(GB/T 19923-2005)标准。 经过“pH调节+脱气+混凝沉淀+活性炭吸附+离子交换”的浓水处理系统后,上述指标均达到《电镀污染物排放标准》(-2008年)表2标准。

通过该项目实例1年的稳定运行,可以看出,该项目设计在实际应用中具有良好的实用性,为电镀园区取得了较高的经济效益、社会效益和环境效益。 还提供了未来的电镀工业园。 电镀废水处理厂的建立和完整的运维体系的发展提供了很好的样本。

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