重庆五一劳动奖章获得者刘晓峰:做一只爱琢磨、爱学习的“笨鸟”
重庆钢铁厂炼钢技术高级主任 刘晓峰
荣获重庆市五一劳动奖章
19年
他总是坚守在前线
破解炼钢“堵”技术难题的创新实践
以实际行动推动炼钢技术进步
荣获重庆市政府、中国宝武钢铁集团、中南钢铁
重庆钢铁的多项科技成果及表彰
申请发明专利48项(已授权8项)
拥有16项实用新型专利
发表专业技术论文32篇
参与出版冶金院校教材2部……
“做一只勤奋的笨鸟”
“我觉得自己是一只‘笨鸟’,所以一直保持着看书、学习专业知识的习惯。”刘小峰这样评价自己。
大学毕业进公司后,刘小峰逐渐养成了不断阅读、钻研专业资料的习惯。他的书柜里摆满了各种书籍,从早期的《炉外精炼理论与实践》到最新的《冶金过程学》;从脱氧方面的专业论文到绿色低碳冶金全过程的最新成果,也总是出现在他的办公桌上。如今,刘小峰每年阅读的专业论文多达200余篇。
回忆起看过的专业论文,他对“铁合金洁净度”方面的文献印象尤为深刻,“我查阅数据库,联系北京科技大学、东北大学的资深专家学者,找到英文原文资料,逐字逐句翻译,仔细比对,终于摸清了其中的来龙去脉,发现了工作中的盲区,及时调整工艺,解决了特钢冶炼中的制约问题。”
虽然炼钢技术方面的知识比较枯燥,但正如他所说,“当我把它弄明白,运用到实践中,并取得很好的效果时,一切都值得了”。
刘小锋早期工作照
2005年至2009年,刘小峰在精炼车间工作,从LF主操作手成长为副组长、代理组长。他把这段时间称为“磨炼期”。正是在这期间,他获得了冶金工程学士学位,参与了“薄层钢包长寿高效保温技术开发与应用”等科研项目,发表了“钢厂钢水温降研究现状”等多篇论文。
“看的越多,练的越多,想的越多,自然就会成长。”在谈及如何积累经验时,刘小锋回答道。
2009年,他被调入炼钢厂技术质量部,成为一名精炼工艺工程师。“了解到国内钢铁企业生产普通厚板钢都是转炉直接工艺,而我们还是采用LF工艺,钢水H含量波动很大。太好了,我觉得可以试试。”
他的想法得到了技术总监的支持,技术总监让他牵头做相关实验,经过反复改进实验方案,首次将钙处理工艺引入吹氩站,取消了LF工艺,新工艺批量生产了3万吨板坯,产品质量良好。
随着新区环保搬迁二期工程加快推进,他首先提出推动实施全流程钢包覆盖工艺、选用机械真空泵VD真空精炼等,推广炼钢关键共性技术,实现80吨转炉生产线工艺流程再造……
“保持深思熟虑”
每到一控制室,刘小峰总会有问题要和现场人员讨论,“我从业近20年,炼钢的大部分工艺流程我都了解,但最熟练的还是炉外精炼”,刘小峰说。
2017年研究生毕业后,他将所学的系统思维和调查研究方法运用到实际技术问题中,为降低工艺成本,对标先进企业,牵头研发出高效低成本低碳低硅钢生产工艺,释放RH作业负荷,吨钢降本24元,年节约2000多万元。创新的螺纹钢“氮变金”全流程吹氮冶炼技术,吨钢降本8元,年节约1900多万元。高效低成本低碳低硅钢生产工艺获重庆钢铁科学技术二等奖,全流程吹氮冶炼技术获中南钢铁成果转化一等奖。
“我觉得我最大的优点就是喜欢‘盲目思考’,有时候还挺‘固执’的”,刘小峰自嘲道,2020年,随着生产效率的不断提高,以及产品结构调整的需要,各项作业标准都达到了当时的技术要求,但钢水的可铸性却一直有问题,这让他很纳闷。
一次偶然的线上技术讲座让他顿悟——这种铁合金肯定有问题,他坚信自己的判断。
他收集相关文献,主动取样、联系分析,主持开展炼钢合金杂质含量研究,终于发现了“秘密”,并建议修订完善30多项炼钢用铁合金内控标准,堵塞标准漏洞,并进行优化,通过取消6个合金种类、推出3个低成本合金,结合炼钢工艺优化,脱氧合金、钙丝消耗突破历史低位,每年可降低成本900多万元。
“铸就辉煌旗帜”
2021年,在钢厂建立创新工作室的接力棒被交到了他的手上,这对刘小锋来说,是又一个新挑战,也是一次学习的机会。
他与周亚平所在的轧钢创新工作室结对,联系梅钢邹世文技能大师工作室,相互学习借鉴,选拔钢厂技术、业务骨干,培训交流技术创新经验,开展技术创新活动,带动职工岗位创新。“我们工作室的各项活动都比较成功,希望它能成为重钢创新活动的一面旗帜”,刘小峰对创新工作室的未来充满信心。
在同事们眼中,工地和创新工作室就是刘小锋的第二个家。“自从加入刘小锋创新工作室以来,我已经记不清攻克了多少次创新难题,比如钢水氮含量控制。”办公室工作人员冯海涛说。
近年来,刘小峰带领创新工作室成员不断创新绿色、低碳、高效、低成本炼钢技术实践。“刘小峰创新工作室”先后被中国宝武评为“模范员工创新工作室”和“绿色低碳技术创新工作室”,工作室被重庆市长寿区评为“转炉冶炼创新工作室”,2名成员被重庆市长寿区评为“技术能手”,3名成员被中南钢铁评为“十大杰出青年”,跻身中国宝武前列……
文:党群工作部刘克志、钢厂张英
图片来源:党群工作部 刘克志