《人民日报》报道金川集团:降成本 这家企业蛮拼的

日期: 2024-07-14 15:09:57|浏览: 95|编号: 80816

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《人民日报》报道金川集团:降成本 这家企业蛮拼的

2016年11月16日,人民日报新闻版刊登了记者曹树林、尹艳撰写的《这家企业在努力降低成本》一文,报道了金川集团在原材料、运输生产等环节为遏制盈利下滑所付出的努力……

为遏制盈利能力下滑,甘肃金川集团在原料、运输、生产等方面下了大力气。

该公司正在努力降低成本

奥比岛是太平洋上的一个小岛,岛上除了曾经的矿工们遗弃的木屋外,就只剩下了热带雨林。

这里缺少淡水,就到高地的淡水湖里抽水;水流不畅,就修码头、修道路;没有电,就地建发电厂……在李光和同伴们的眼中,这里是一座彻底荒无人烟的岛。

他们从哪里来?为什么来?他们想做什么?印尼马鲁古省、广西防城港、甘肃金昌三地,讲述着同一个企业的故事——金川集团降成本的故事。

降低原材料成本:出国荒岛寻宝

2015年的一天,正在参加技术论证会的李光接到电话,让他​​去找分管干部工作的领导。“现在不是人事调整的时候,我是不是搞错了?”李光满腹疑惑。他不知道,一项重大任务就在眼前:离开甘肃金昌,去印尼开发红土镍矿项目。

镍因具有良好的耐腐蚀性能,被广泛应用于不锈钢生产。高纯度的镍在军工、电子、航天等行业更是常见。作为老牌国有企业,金川集团改变了中国镍钴短缺的历史,是全球第三大、中国最大的镍生产商。但近年来,经济下行压力加大,企业利润大幅下滑。

“对于资源型企业来说,资源就是粮食,是企业的生命”,李光说。镍在自然界中主要以两种形态存在:硫化镍矿,约占30%;氧化镍矿,俗称红土镍矿,约占70%。近10年来,全球没有发现新的大型硫化镍矿,金川自己的硫化镍矿越来越少,开采成本越来越高。第一条路被堵住了,金川不得不转向红土镍矿。问题也随之而来。

红土镍矿主要分布在海外,位于赤道附近的热带国家。近年来,印尼开始禁止红土镍矿出口。金川抓住机遇,与马鲁古省WP&RKA红土镍矿公司达成投资协议,持股60%,并获得奥比岛和马拉马岛的采矿和冶炼权。李光泽担任该项目分管冶炼的副总经理。

经过在奥比岛等地的实地考察,新冶炼厂已完成选址设计,并开始动工建设。到2018年,年产3万吨镍的印尼WP&RKA镍铁厂将正式投产。

“走出去到印尼,一方面是调整原料结构降低成本,另一方面是看中了市场需求。”李光介绍,金川数十年来一直在积极发展高纯镍产品,纯度最高可达99.9999%。但目前市场最需要的是含镍量为70%-80%的镍铁,因此WP&RKA项目也将重点放在镍铁生产上。

不断寻找,荒岛上也能找到宝藏。目前,金川已对16家境外企业进行了直接股权投资,并在20多个国家和地区成功开展了矿产资源国际合作。

降低运输成本:在深水港打造海边新家园

胡东明打开窗户,北部湾的海风迎面扑来,他还记得六年前夏天第一次来到广西防城港的情景。

“一下车,我就感受到了这座城市的‘热情’,汗水顺着袖子流下来。从来没想过凉席、空调会成为必需品,这与我的家乡甘肃差别太大了。”胡东明介绍,金川总部位于内陆西北,但国内镍、铜等有色金属产品主要消费市场集中在长三角、珠三角,原材料运输越来越依赖进口。

原材料运到西北,在连云港加工,加工成成品后再运到华东、华南地区销售,每吨铜的运输成本是2000元。按照年产40万吨铜计算,一年仅运费就多出8亿元。铜价低的时候,加工的附加值无法弥补运费。胡东明掰着手指头数着运输成本。

即使是旱鸭子也要学会游泳。防城港是西南地区优良的深水良港,拥有万吨级以上深水泊位36个,港口吞吐能力超过1.5亿吨。金川决心打造新家园,以防城港为基地,利用“外地”原料和市场发展生产,降低运输成本。

胡东明是规划部经理,他参与了防城港项目的设计、筹备工作。项目开始的时候,工地上的装配式钢结构房屋就是他的家。盛夏时节,台风“威马逊”登陆,大家逃离防城港,回来时发现,装配式钢结构房屋全部被卷走。“北方人才知道台风有多厉害!”胡东明说。

目前40万吨电解铜及配套硫酸生产已达满负荷,预计年可实现营收约140亿元,金川家乡甘肃的铜产能则由60万吨压减至20余万吨。

境外原料运到防城港直接在厂内冶炼,成品可直接出口到世界各地,在“一带一路”建设中,金川广西公司成为国内少有的既在“带”上,又在“路上”的企业。

降低生产成本:勒紧裤腰带

早上7点,鲁红军来到甘肃金昌金川镍冶炼厂第二电解车间,作为电解班组长,他要给班组150多人安排轮班。

鲁红军是一名技术专家,他的多项创新成果帮助公司降低了生产成本,提高了生产效率,他带领的团队研发出了电镀厚镍工艺及应用工艺,并以12项创新点荣获第七届省职工优秀技术创新成果奖特等奖。

生产中,电解镍板取出后,有一道工序要清除电解槽内的废渣,这道工序需要用到隔膜袋。“隔膜袋是易耗品,所以我们自主设计了一套设备,降低隔膜袋的消耗。”鲁红军介绍,该装置投入使用后,每台电解槽废渣清除时间缩短30分钟左右,产量、产值提高,每年创造经济效益440万元。

鲁红军的团队利用一切资源,从一把扫帚到一只纸杯,再到一张纸,尽可能节省生产成本。“实行市场化核算后,每个员工的收入都和公司的业绩挂钩,公司赚钱了,个人收入才能上去。”

除了生产细节,企业管理等大事也有降成本的空间。前几年,镍价、铜价看涨,一吨镍高达48万元。公司整体业绩不错,所以并不关心子公司是否盈利,企业管理比较粗放。近年来,由于管理不善,公司主营产品价格大幅下跌,一吨镍能卖不到10万元。因此,从2015年底开始,全面启动企业管理细节化降本增效改革。

“以前我们都不做会计,只是按时完成上级下达的生产指标。现在,各个二级单位自负盈亏,大家都要学会做会计,要做到位。”鲁红军说,“花公司的钱要像花自己的钱一样,能省则省。”

过去金川只有一个“大脑”在思考,改革之后,每个二级公司、车间、班组乃至每个员工都在思考,无数个“大脑”都在思考同一个问题:如何降成本、提高效率。

今年上半年,金川可比产品总成本同比下降6.68亿元,电解镍、金川阴极铜单位加工成本分别下降10.52%、2.5%,电解钴加工成本下降9.44%,提质增效11.8亿元,公司累计实现经营性净现金流入同比增加107亿元。在主要产品价格持续低位徘徊的背景下,金川业绩下滑势头得到遏制。

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