废水中含有的氰化物包括无机氰化物和有机氰化物,其中无机氰化物废水主要来自氢氰酸合成行业和氢氰酸使用行业,如丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯合成行业,部分电镀、染料及医药生产企业等。氰化物特指以氰基(CN)为基团的化合物,氰化物稳定性极高,在正常的化学反应中以整体形式存在。氰化物对人畜植物均有毒性,尤其超过一定浓度时有致死危险,因此含氰废水的达标处置具有十分重要的研究意义。
含氰废水的处理方法主要有物理法、化学法和生物法,生产处置中常用的是化学法。化学络合法具有试剂来源广、价格低廉、消耗少、成本低、设备投资少、使用方便、产物可回收等优点。其中硫酸亚铁法可生成铁蓝或进一步生成黄血盐产品,在高浓度含氰废水处理中具有明显的优势,日益受到重视。
结合工厂高浓度含氰废液的危害特性及处置设备的实际情况,探讨了化学络合-絮凝沉淀法处理含氰废液的可行性,在小规模实验室试验中取得了良好的效果,并在实际生产过程中实现了含氰废液的处理处置。
1 含氰废水性质
试验选取的含氰废液来自四川某化工厂,该废液颜色为棕褐色,主要成分为亚铁氰化物和亚铁氰化物,该含氰废液检测结果见表1。
2. 工艺对比与分析
2.1 除氰原理
氰化物废液为无机氰化物废液,在酸性条件下,氰化物废液中的CN离子能与Fe²+、Fe+离子络合生成沉淀物普鲁士蓝(又称铁蓝),从而达到除去氰化物的目的。普鲁士蓝在溶液中稳定,不易分解。进一步加碱调节溶液pH为中性,再加入絮凝剂进行絮凝沉淀。经压滤机过滤后泥水分离,污泥固化填埋,废水与生活污水混合后进入污水深度处理系统处理,达到回用标准后回用。
2.2 实验条件
2.2.1 化学络合剂的选择
查阅了“化学络合-絮凝沉淀法”处理含氰废水的相关资料,发现铁盐对废水中的氰化物有很好的络合效果。根据厂区生产设备情况、操作难度、泥浆产生量大增加生产成本等因素,结合小试研究,投加硫酸亚铁和聚合铁作为化学络合剂是最佳选择。硫酸亚铁和聚合铁的最佳投加质量比分别为5%和5%,有很好的除氰效果。
2.2.2 pH 调节
1)络合反应pH值。经过大量的实验对比研究发现,在酸性条件下,氰化废液中的CN离子与铁盐络合沉淀效率最高。因此,拟利用厂内收集的废硫酸调节氰化废液pH值至2~3。
2)物化出水pH值。物化处理后的出水要达到工厂污水的进水要求,需将废水pH值调节至8-10。与石灰相比,氢氧化钠产生的污泥量相对较少。可考虑利用工厂内的废弃氢氧化钠来调节pH值,达到以废治废的目的,节省原辅材料的消耗。
2.2.3 絮凝剂的选择
聚合氯化铝(简称PAC)是一种无机高分子水处理剂,通过氢氧离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用,产生较大的分子量和较高的电荷,其缺点是产生泥量大。聚丙烯酰胺(PAM)能特异性地吸附水中的悬浮颗粒,在颗粒间起着连接架桥作用,使细小颗粒形成较大的絮凝体,加快沉淀速度,其缺点是PAM价格较高。结合实验和实际生产考虑,当聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的添加比例分别为1%和0.1%时,可以产生协同效应,提高絮凝处理能力,减少泥量和生产处理成本。
2.2.4 实验测试
1)实验步骤
实验过程中,打开通风柜抽气装置,取含氰化物废液400mL于500mL烧杯中,加废硫酸调节溶液pH为2~3,加入硫酸亚铁20g,搅拌5min,加入聚合硫酸铁20g,搅拌5min。加废氢氧化钠调节溶液pH为8,加入絮凝剂聚合铝20g,搅拌5min,加入聚丙烯酰胺(PAM)0.4g,搅拌5min,静置1~1.5h,观察沉降情况。采用《水质中氰化物测定容量法和分光光度法》检测上述实验后的上清液中的总氰化物含量。
2)结果与分析
经过实验室检测,小试试验测试结果达到了污水总氰化物进水标准,测试结果见表2。
2.3 工艺流程
含氰废液批量处理工艺确定为:将含氰废液pH调节为酸性,将生成的气体吸收后再次处理,以硫酸亚铁、聚合硫酸铁为螯合剂,加烧碱调节pH为弱碱性,投加絮凝剂聚合铝、PAM,经絮凝沉淀后,废水经压滤机处理,泥水分离。含氰废液处理工艺流程如图1所示。
2.3.1 化学复合沉淀反应
生产时每批次将含氰废液泵入废水池5m3,并加入5m3渗滤液稀释,稀释完成后将10m3废水泵入综合反应池。进料完成后,开启吸收塔装置,向综合反应池中加入0.05m3废硫酸,调节废液pH为2~3,同时进行搅拌。生成的气体被吸收塔内喷淋的碱溶液吸收。吸收液定期泵入综合反应池进行进一步处理。反应完成后,加入0.25~0.30m3硫酸亚铁溶液,搅拌10分钟,再加入0.25~0.30m3聚合铁溶液,充分搅拌反应10分钟。
2.3.2 絮凝沉淀反应
待化学络合反应完成后,加入0.05~0.1m3氢氧化钠溶液调节废水pH值为8左右,最后加入1%聚合铝溶液45~50L、0.1%PAM溶液45~50L,充分搅拌,反应5~10分钟。
2.3.3 泥水分离
废水完成絮凝沉淀反应后,通过压滤机过滤,实现泥水分离;污泥进入固化填埋场处置,废水与生活污水按比例调节后进入污水深度处理系统处理回用。
2.4 设备参数
氰化物废液处理工艺主要设备规格及参数如表3所示。
3.治疗效果
3.1 物理和化学流出物要求
物化处理后出水应满足污水车间设计进水要求,各项指标见表4。
3.2 测试结果
对含氰废水批次处理结果、污水混合样、超滤出水总氰化物质量分数进行检测,检测结果均符合标准,统计结果见表5。
4. 管理措施
1)作业过程中人员防护到位,严格按照工艺要求处置,并做好处置记录;
2)现场操作人员严格遵守设备操作规程,根据实际生产情况适当调整控制参数;
3)处理后的废水和污泥应及时取样送实验室检测,确保处理结果符合标准。
5 结论
采用“化学络合-絮凝沉淀”工艺批量处理高浓度无机氰化物废液,选择硫酸亚铁、聚合铁作为络合剂,选择聚合铝和聚丙烯酰胺(PAM)作为絮凝剂,处理后的废水与生活污水混合后进入污水处理系统进行深度处理,最终出水达到《污水综合排放标准-1996》一级标准。本方法操作过程简单,实用性强,可应用于化工行业高浓度无机氰化物废液的生产处置,对解决高浓度无机氰化物废液的处理处置具有一定的生产指导意义。
结尾