电镀废水处理及回用工艺设计

日期: 2024-04-10 12:06:04|浏览: 35|编号: 45516

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电镀废水处理及回用工艺设计

摘要:根据某电镀车间废水产生的实际水质,设计了一套六价铬还原、铜离子、锌离子、铬离子沉淀的电镀废水处理回用工艺,并验证了该工艺的有效性。通过实践。 性与理性。 在制造业中,经常产生和排放电镀废水。 电镀废水如果不能得到有效处理,将会对环境造成严重的污染和破坏。 传统的处理工艺已不能满足实际要求,迫切需要新的工艺设计,在保证处理效果的同时保证重复利用。

1 工艺设计

如果以铜散热器的生产为核心,在实际生产过程中,很多黄铜件要经过化学脱脂、酸洗,很多钢件需要电镀,都会产生一定量的电镀废水。 ,废水中常含有多种有毒有害物质,如铁离子、锌离子、六价铬和铜离子等。 这些废水如果不进行有效处理直接排放,将会造成极其严重的污染,甚至危害附近水域居民的健康。 为了有效消除这种污染,减少有害物质,需要分析制定合理可行的处理工艺和参数。 电镀废水处理的基本流程如图1所示。

1.1 废水水质

以某电镀车间产生的废水为例,其水质如下:(1)六价铬离子含量在1.0~7.0mg/L范围内,不符合国家标准(不超过0.5毫克/升); (2)总铬含量在2.0~14.0mg/L范围内,不符合国家标准(不超过1.5mg/L); (三)铜离子含量在9.0~950.0毫克/升范围内,不符合国家标准(不超过1.0毫克/升)的; (4)锌离子含量在16.0~1 800.0 mg/L范围内,不符合国家标准(不超过5.0 mg/L)的; (5)pH值在2~12范围内。

1.2 六价铬的还原

对于化学沉淀法来说,基本原理是先在弱酸性环境下将六价铬还原为三价铬,然后调节pH值至7以上,促使三价铬形成沉淀。 还原时pH值应控制在1.5~2.5范围内。 不同金属离子的沉淀pH值不同。 具体来说: (1)当pH值为5.5时,三价铬离子开始沉淀。 当pH值为6.3~6.5范围内时,析出大量三价铬离子。 当pH值为9.2时,三价铬离子重新溶解; (2)当pH值为5.8时,铜离子开始沉淀。 当pH值为7.5时,铜离子开始沉淀。 大量离子沉淀; (3)当pH值为7.6时,锌离子开始沉淀; 当pH值为8.3时,大量锌离子沉淀; 当pH值超过11时,锌离子开始溶解; (4)当pH值为2.8时,三价铁离子开始沉淀,当pH值为3.5时,三价铁离子大量沉淀。

根据上述pH值范围,先加酸调节pH值至1.5~2.5开始还原六价铬,然后加碱使生成的三价铬开始沉淀。 此时消耗大量的酸、碱,增加了成本,并产生大量污泥。 对此,采用硫酸亚铁作为还原剂可以有效解决这一问题。 这是因为还原剂基本上不受pH值的影响。 充分利用这一特点,当pH值小于等于6.5时,无需调节pH值。 通过调整该值,即可完成六价铬的还原。 二价铁被氧化形成三价铁后,与其他金属离子共存时,会因沉淀而导致pH值降低。 氢氧化铁可以实现絮凝,为后续的絮凝沉淀打下良好的基础。 充分利用硫酸亚铁和三价铁各自的优点,可将发生絮凝沉淀时的pH值调节至6~8,即为排水管流出的废水的pH值。

根据上述原理,对废水进行减量处理,结果为:

(1)1#水样:pH值为6.0。 处理后铬含量变为0.002mg/L;

(2)2#水样:pH值为6.5。 处理后铬含量变为0.004mg/L;

(3)3#水样:pH值为7.0。 处理后铬含量变为0.016mg/L;

(4)4#水样:pH值为7.5。 处理后铬含量变为0.006mg/L;

(5)5#水样:pH值为8.0。 处理后铬含量变为0.005mg/L;

(6)6#水样:pH值为9.0。 处理后铬含量为0.007mg/L。

可见,还原反应中采用硫酸亚铁作为还原剂,可以克服pH值带来的影响和干扰,同时降低操作过程中的成本。

1.3 铜离子、锌离子、铬离子的沉淀

如前所述,这三种金属离子开始大量沉淀的pH值在6~9范围内。当三价铁离子与其他金属离子共同存在时,6~9的pH范围通常符合国家标准。标准。 。 相关测试结果为:

(1) 1#水样,pH值为6.0,铜、锌、三价铬和总铬含量分别为0.60、0.025、0.020和0.032 mg/L;

(2)2#水样,pH值为7.0,铜、锌、三价铬、总铬含量分别为0.89、0.200、0.004、0.087mg/L;

(3)3#水样,pH值为8.0,铜、锌、三价铬、总铬含量分别为0.36、0.025、0.004、0.022mg/L;

(4)4#水样pH值为9.0,铜、锌、三价铬和总铬含量分别为0.30、0.025、0.002和0.025 mg/L。

为了加快沉淀速度,保证沉淀效率,需要选择合适的絮凝剂。 通过对比试验可以看出,可以采用PAM和PAC混合的絮凝剂。

根据水质情况,通过实验将PAC投加量控制在0.1~0.2 g/L范围内,PAM投加量控制在0.002~0.004 g/L范围内。 相比之下,PAM用量相对较少,沉淀速度快,被破坏的絮凝体可以重新絮凝,对滤渣有良好的脱水作用。 其中,二次絮凝对于本项目尤为重要,因为处理厂的反应池较低,而沉淀池很高。 必须使用泵将废水输送至沉淀池。 提升时必须破坏絮体。 如果没有这个特征,沉淀物就不能再次产生。 为了保证沉淀效率,根据浅层沉淀的基本理论,随着池子深度的不断减小,沉淀效率会越来越高。 通过设置蜂窝斜管,可以缩短沉淀时间,使出水水质达到预期要求。

此外,为了进一步保证回用水的整体质量,沉淀水需要经过两次过滤,直至满足回用要求。

1.4 工艺流程

工艺流程如图2所示。

图2工艺流程中:①隔油池主要具有调节、隔油、蓄水三大功能; ②反应罐中添加的碱是由车间产生的废碱产生的。 碱的合理运用,不仅可以将车间生产用水的pH值控制在6.5以内,为直接还原反应创造良好的条件,而且可以减少新碱的实际消耗量,从而真正达到以废治废的根本目标。

2 处理效果

由于采用硫酸亚铁作为还原反应的还原剂,可将六价铬离子还原反应的pH值调节至6.5以下。 此时,无需调整pH值以及酸和碱的用量即可完成处理。 另外,还原剂反应生成氢氧化铁后,还可以实现絮凝,减少絮凝剂的实际用量,进一步降低成本,最终达到既满足处理质量又节省处理成本的良好效果。 处理工艺参数如表1所示。

3 结论

这种处理方法主要有以下优点:减少对环境的破坏和污染,特别是废水中的重金属,使其符合国家相关标准; 实现废碱回用,保证废水呈弱酸性,同时促进还原反应的持续进行; 只需新建一座处理站,大大节省了工程建设成本。

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