电子工业园PCB和五金电镀综合废水处理工艺

日期: 2024-04-11 01:10:25|浏览: 89|编号: 45927

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电子工业园PCB和五金电镀综合废水处理工艺

李昌禄、李刚、蔡胜云

(深圳市粤昆仑环保实业有限公司,广东深圳)

摘要:通过对深圳市宝安区某电子工业园PCB及综合电镀废水处理工艺的改造,分析了原处理工艺不达标的原因,并提出了改造后新的废水分类处理工艺。被提议。 经过近一年的运行实践,新污水处理系统运行良好。 对废水进行合理、适当的分流处理是实现废水综合处理、最终出水达标的前提。

关键词:电子产业园; 废水; 印刷电路板; 电镀; 水质; 分类

CLC分类号:X703.1;X781.1 文档代码:A

文章编号:1004-227X(2010)12-0045-03

1 简介

PCB和电镀是当今世界污染最严重的三大行业之一。 据不完全统计,我国PCB、电镀行业每年排放废水约40亿立方米。 该废水水质复杂,成分难以控制。 含有铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物。 有些是剧毒物质,具有致癌、致畸、致突变作用,对人体危害极大。 因此对PCB及电镀废水处理技术的研究日益重要。

线路板废水主要来源于线路板生产中的刷涂、显影、蚀刻、退膜、黑/棕氧化、去毛刺、除渣、通孔电镀、镀铜、镀锡、退锡、阻焊绿漆等。 、开发、镀金手指、喷锡前/后处理、成型清洗等工序。 电镀废水主要来自镀件清洗、地板、吊架、板材的清洗等。电镀废液主要来自更换废槽液。

位于深圳市宝安区的大型电子工业园,涵盖PCB、五金电镀产业。 PCB和电镀生产过程中会产生大量废水。 近年来,由于生产规模的扩大和生产工艺的更新,废水日排放量增加至1100多吨。 同时,废水成分变得更加复杂,原有的废水处理工艺已不能满足处理要求。 为此,电子产业园于2008年对原有PCB、电镀废水处理工艺进行了改造。

2·原处理工艺介绍

工业园区废水主要来自线路板生产、清洗及镀铜、镀铬、镀镍、镀锌、镀金等镀种的生产线。 原处理工艺根据废水中所含主要成分将废水分为六类:络合物废水、预处理废水、镍清洗废水、酸性铜清洗废水、含氰废水和综合废水。 采用碱性氯化二级法处理含氰废水; 络合废水采用硫化法分解后进行混凝沉淀; 其他废水采用碱性混凝沉淀法处理。

原工艺处理后出水水质指标见表1,各项指标均超过广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》二级标准。

三、原处理工艺水质不达标原因分析

原处理工艺均采用成熟工艺处理PCB、电镀废水,但处理后水质未达到规定的排放标准。 主要原因分析如下:

(1)车间废水分离不彻底,各种废水混流严重。 这是水质不达标的根本原因。

处理前废水主要污染指标为Cu≤80mg/L、Ni≤80mg/L、CN≤40mg/L; 处理后可达到Cu≤1.0mg/L、Ni≤1.0mg/L、CN≤0.4mg/L。 但由于生产车间内两种或两种以上废水混流、交叉排放,以及废水污染物浓度不均匀,导致处理后的出水水质出现一定波动,有时排放水质出现偏差。不符合标准。

采用反应沉淀工艺处理有机废水,但效果不佳。 有机废水脱水、胶片显影废水及低浓度有机废水。 剥离显影废水中油墨含量较高,需要酸化后与低浓度有机废水混合进行后续处理。

原来的工艺中,没有考虑将含铬废水分离出来进行单独预处理。 含铬废水应分流采用酸性亚硫酸盐还原法处理后再进行综合处理。

(2)生产废水量增加,现有废水处理规模无法满足生产要求。

工业园区原设计处理规模为500m3/d。 目前工业园区日废水排放量约为500m3/d。 原废水处理工艺的处理能力远远达不到实际要求,导致废水排放不达标。

4·废水处理新技术

通过以上分析,根据工业园区的具体情况,经过经济和技术综合考虑,确定改造工艺的原则如下: 1、重点根据所含污染物的性质进一步分流生产废水,并将新的废水加入到新分离的废水中。 加工技术。 2、扩大现有工艺的加工规模。

4.1 废水分离

根据污染物性质的不同,生产废水适当合理地划分为11类废水。 各类型水体水质指标见表2。

4.1.1 酸/碱蚀刻废液

在PCB生产和电镀过程中,酸/碱蚀刻废液主要来自于蚀刻生产线。 蚀刻液是用于蚀刻PCB导线的含铜溶液。 由于被回收,随着蚀刻的继续,Cu2+浓度不断增加。 一般在140~160g/L时,蚀刻能力明显下降。 当蚀刻效率很低时,需要排入废液。 蚀刻废液中含有大量的Cu2+,其价值很高。 稀释排放会浪费资源,严重影响环境。 另外,蚀刻废液中含有大量的蚀刻剂,特别是碱性蚀刻废液中含有大量的NH4Cl,具有较高的回收价值。

4.1.2 酸性铜废水

酸铜综合废水主要来源于图文电镀水洗、电镀手动及自动线前处理水洗、显影水洗、成品板洗板机水洗、喷锡板前处理水洗、沉铜前处理水洗、磨刷、高压(常压)洗涤等工艺,废水主要含有Cu2+、Zn2+、Sn2+等游离金属离子,COD浓度较低。

4.1.3 含铬废水

含铬废水主要来源于镀铬、镀黑铬、钝化等电镀工艺。 废水中的主要污染物为Cr(VI)和总铬。

4.1.4 复杂废水

复杂废水主要来源于蚀刻水洗、退锡水洗、电镀回收槽水洗、沉铜水洗、蚀刻清洗机水洗、微蚀槽水洗、电镀区地面冲洗水等。典型的化学镀铜电镀过程使用甲醛作为还原剂。 废水中的主要污染物有铜离子(以络合物形式存在)、氨氮、磷酸盐、EDTA和少量有机物。

4.1.5 电解镍废水

镍电镀废水主要来源于含镍电镀清洗废水,主要污染物为游离Ni2+,COD浓度较低。

4.1.6 剥采、开发废水

脱膜、显影废水主要来源于PCB生产过程中的除胶、显影、脱膜、滤油等各个工序。 含有大量感光膜和阻焊膜渣,废水COD浓度较高。

4.1.7 化学镍废水

典型的化学镀镍工艺使用次磷酸盐作为还原剂。 废水中的主要污染物为镍离子(以络合状态存在)、磷酸盐(包括次磷酸盐和亚磷酸盐)和有机物。

4.1.8 有机废水

有机废水主要来源于丝网室清洗、菲林室清洗、喷锡后处理清洗、喷锡室地坪水、阻焊地坪水、除油槽换槽清洗等工序。 废水中含有一定的有机物。

4.1.9 含氰废水

含氰废水来源于氰化铜、碱性氰化金、中性酸性镀金、氰化银、氰化铜锡合金电镀、仿金电镀等含氰电镀工艺。废水主要有:氰化物、重金属离子(以络合物状态存在)等。

4.1.10车间冲洗废水

车间冲洗废水主要来源于:(1)除含氰废水系统外,生产车间排出的废水与废水混合; (2)除各质量分离系统的废水外,还混有生产车间的废水。 该废水成分复杂,需单独处理。

4.2 新型加工技术

蚀刻废液具有较高的回收价值。 分别收集、中和后,委托环保部门指定的处理者集中处理。 化学镀镍废水中含有次磷酸盐,可与石灰形成次磷酸钙沉淀进行再生处理。 脱墨、显影废水一般呈碱性,有机物浓度较高。 主要以R─COO的形式存在? 在废水中。 酸化后(pH在2.5~3.5之间)反应生成R─COOH; R─COOH不溶于水,脱脂后必须进行生化处理。

有机废水经气浮、混凝、沉淀后进入A/O(厌氧/好氧)生化系统。 含铬废水中,在酸性条件下用亚硫酸钠将六价铬还原为三价铬,然后在碱性条件下形成Cr(OH)3沉淀,彻底去除六价铬。 车间冲洗废水成分复杂。 采用()高级氧化法预处理后,进入A/O生化系统进一步降解COD至排放要求。 电子工业园废水处理工艺改造工程于2008年5月建成投入使用,改造后新工艺总排放水质各项指标见表3,水质可达DB44/ 26-2001第二期一级标准。

5 结论

PCB及五金电镀废水成分复杂多变。 通过分析原工艺处理不达标的原因,得出废水分离不彻底、各类废水混流严重是原工艺不能满足处理要求的根本原因。 新的处理工艺主要改进了原废水工艺中的废水分离,并相应增加了新的处理工艺。 改造后的新工艺投入运行以来,效果稳定良好,出水各项指标均优于广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二期一级标准。

综上所述,对于PCB及五金电镀废水的处理,合理适度的废水导流是废水处理达标的前提。

参考:

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